admin

  数以百万计的冷藏锅炉具有较长的冷启动时间和较高的能耗:得益于对冷藏机组启动时影响能耗的主要因素的全面分析,在启动锅炉之前优化启动前准备和启动过程以及供水温度。家定义的清洁标准,合理选择涡轮机启动参数,优化单侧分配和引风机运行,大大降低了燃料消耗,煤耗和锅炉启动时的功耗降低了启动成本,提高了锅炉启动节省并加快了冷启动。间,为数百万冷藏单位参与先进的剃须作业创造了有利条件。化开始能源消耗经济启动时间中图分类号:TK223.26文献标识码:A产品编号:1672-3791(2018)10(b)-0014-04此前,发电部门在中国,高速发展,装机容量很快。增长的同时,单位产能也大规模扩大,100万台冷藏库已成为电网的主要冷库。年来,清洁能源的装机容量迅速增加:例如,2018年6月,一个省的风能装机容量为5,108,900千瓦,而光伏装机容量为72.95亿千瓦,总计131,139,000千瓦,占全省总装机容量的12.29%。长率大于50%。于经济保持低速增长趋势,外部电力供应严重压缩了该省的热能市场,平均发电时间正在减少。级监管,数百万冷库的调解将标准化。如,截至2018年6月底,该省的总发电量为2039小时,比上年减少了225小时。2017年,我公司200万台制冷机组参加了6次高峰和调停,不得不考虑制冷机组的出发成本,因此实现快速启动的重要性制冷机组,降低初始能耗,提高工厂的经济效益。库单元概述公司2×1000 MW冷库的锅炉是螺旋管螺旋管,在超压超临界条件下运行,加热装置,单炉,单切向燃烧,平衡通风,冷凝器价格露天配置,固体排渣,全钢结构,完全悬挂结构的塔架布局。炉型号:SG3099 / 27.46-M545,蒸汽参数:27.46 MPa(a); 605°C / 603°C,由上海锅炉厂有限公司推出,阿尔斯通电力技术。锅炉配有6台直吹式中速磨煤机,直接在正压下,当冷藏机组充满电时,使用5台磨煤机,使用1台。厂出口处的四个煤粉管在燃烧器前1分钟通过分配器,分成8个粉煤管,分别进入四个燃烧器的两个相邻的粉煤喷嘴层。度,在2个相邻层中。层油枪放置在粉煤喷嘴之间的二次空气中,每层4个,层6中有24个。一的油枪设计为2t / h。
  油点火燃烧器安装在与锅炉燃烧器第二层相对应的煤粉喷嘴中,从底部到顶部,在8 /组烘箱中,单个微油枪功率为0.25吨/小时。炉的风通风系统布置在两侧,每侧都配有动态扇形轴流。炉的主要技术参数如表1所示。炉冷启动的主要问题锅炉冷启动的主要问题是启动时间长,油耗高,锅炉消耗大。炭和能源消耗。据物理公式Q =cmΔt(1),给水温度低,煤耗增加,其中Q为吸热量J;这是比热容J / kg·°C,水的比热容为4200 J / kg·℃; m是质量,以kg为单位,锅炉起始体积中的水质量为379 000 kg; Δt是温度的演变,以°C为单位。水增加1°C时,水必须吸收热量:Q = cm△t = 4200×379000×1 =(J)增加消耗量标准煤煤:m = Q / netQnet.ar = /0.15×29310 =362060g≈0.36(t),ψ是水冷壁的热效率系数,起始阶段为锅炉是0.15。炉从冷启动到电网连接更换,供水温度降低1°C,每小时标准煤耗增加约0.36吨。清洁标准低,汽轮机延迟,冷库启动时间延长,启动功耗增加。(超)临界直流锅炉有当点火或停机时间大于150h时,第一次有加热面和供水管线系统。于因腐蚀产生的碎屑,沉积物和铁氧化物,管道系统和锅炉体必须在点火前进行冷清洗。洁范围包括供水管线,节能器,水冷壁,蒸汽分离器和连接起动系统的连接管路。炉厂指出,当分离器储罐出水口的含水量小于100μg/ L且SiO2含量小于50μg/ L时,冷凝器价格锅炉的冷清洗结束。践经验表明,如果Fe含量略低于100μg/ L或SiO2略低于50μg/ L,则冷清洗完成,可能无法满足蒸汽清洗的要求。合格的蒸汽质量。迟汽轮机的运行,延长冷库的启动时间,增加启动能耗。如,在2017年5月30日工厂锅炉冷启动过程中,当Fe含量为95μg/ L或SiO2含量略低于48μg/ L时,清洗时间为冷完成,9:00的蒸汽运行设定满足漂洗要求。
  而,SiO 2含量大于30μg/ L并且热清洗被迫持续2.5小时。器的蒸汽流量和低速加热都很高,这增加了锅炉的启动时间和能耗,冷藏机组的冷启动,锅炉的降水参数。轮机主蒸汽压力为8.5MPa,再热蒸汽压力为2.5MPa,主蒸汽温度约为400℃,再热蒸汽温度约为400℃。
  汽流量达到550 t / h,保持压力和主蒸汽和再热温度不变,继续将煤的体积增加到120 t / h,蒸汽流量相当于950 t / h,涡轮机以360rpm洗涤,低速再加热并保持参数直至低速,长时间和大量煤的预热结束,特别是在预热阶段。度始终保持120吨/小时的高煤量,这大大增加了锅炉启动时的能耗。面风机运行,偏离高效率区域,高能耗百万大型热能发电制冷机组在工厂内确保其运行的可靠性和安全性,双风机在设计期间,在冷藏单元开启之前,将面部放置在烟雾通风系统中。流的类型,风量和引风机的压力都有一定的余量。表2所示,在锅炉在网络中接通之前,锅炉需要的体积较小。气和风扇两侧远离风扇的高效区域。行(风扇的整体工作范围评估为80%),其运行效率降低,功耗高。炉启动方案优化了给水温度的合理选择,减少了煤锅炉的冷启动。温越高,节能越多。于111°C,锅炉的水温一般在105°C至120°C之间;因此有必要在锅炉进水口之前加热脱气机,使供水温度升至120℃左右。旦锅炉开启,当热负荷增加时,锅炉温度升高金属逐渐增加,脱气机的水温可逐渐升高,进一步降低锅炉的煤耗。启动和连接到网络之间每小时的供水量约为400吨/小时。据6小时的计算和供水温度增加10℃,标准煤节省约21.6吨。高冷却标准,确保汽轮机蒸汽质量符合蒸汽质量要求[1],氢气电导率和Fe含量易于满足(电导率氢气≤0.5μs/ cm,Fe含量≤50?G / L)由于难以满足SiO2含量,锅炉的冷清洗主要集中在降低SiO2含量,避免高温蒸汽。于温度下降,在汽轮机中产生大量硅的温度,沉积在汽轮机的低压和中压汽缸的叶片上,增加了轴向。力,危及涡轮机的安全性。
  先,严格检查锅炉的水质,加强脱气机的清洁,确保脱气机出口水的质量,也就是说,铁的含量。炉水<50μg/ L,SiO2含量低于30μg/ L,从而产生锅炉的冷清洗。利的条件。将锅炉放入水中之前,打开水冷壁,省煤器和分离器排气阀,并使用10%BMCR(304 t / h)的小流量来促进流动。获残留在路面上的气体,等待水墙和省内的水。

为100万台锅炉的冷启动优化节能和降低能耗_no.1525

  旦煤分离器和分离器的排气阀连续排出,相应的排气阀关闭,以确保清洗系统完全充满水,从而使水系统锅炉完全清洗干净。锅炉供水过程中,供水管线,节能器,水冷壁,分离器中存在腐蚀产生的杂质,沉积物和铁氧化物蒸汽和起动系统的连接线等锅炉给水系统的Fe和SiO2。容必须增加。据制造商的要求应用锅炉的冷清洁标准:当分离器水箱出口的水含量小于100μg/ L且SiO2含量小于50μg时/ L,当锅炉设备的规定得到尊重时,它仍然是冷的。洗周期直到Fe含量小于50μg/ L且SiO2含量小于20μg/ L,冷清洗完毕,使水中的SiO2含量降低进入热清洗减少了,并且可以缩短热清洗时间。热清洗速度约为40~45t / h时,热清洗时间缩短1小时,可节省40~45t / h的煤。优化了工厂的冷清洁程序后,锅炉的热清洁时间约为0.5小时,比之前减少了2小时,节省了大约85吨的热量。或约60吨标准煤,节省约10吨燃料,这不仅减少锅炉启动时间,而且还减少锅炉启动时的能源消耗。优化汽轮机之前优化冷库的冷风:从锅炉点火到950 t / h的过热蒸汽流量,相应的煤量为120 t / h h并且汽轮机开始以360转/分钟的低速冲到机器上,这需要大约8小时。化后,蒸汽流量为550至600吨/小时,煤量相当于约75吨/小时。蒸汽压力为8.5 MPa,热蒸汽压力为2.5 MPa,主蒸汽由高压侧开度和主蒸汽减温量及再加热控制。度为400°C,加热蒸汽的温度为400°C,汽轮机以360转/分的速度送至低速加热机,耗时约6.5小时,节省1.5小时。汽轮机低速加热期间,主蒸汽的压力和温度保持不变,煤的体积逐渐增加到120吨/小时,蒸汽流量增加到950吨/小时。h以3,000转/分钟满足涡轮机的需求。炉启动时间减少,煤耗,燃料消耗和能耗也相应降低。
  约的煤量是根据汽轮机低速加热4小时计算的,汽轮机的煤量在75t / h到3000rpm之间,耗时5.5小时在优化之前。耗的原煤量为(75 120)2×1.5 120×4 = 626吨。要4个小时,原煤消耗为(75 120)2×4 = 390吨,或原煤节约236吨,或标准煤168吨(Qnet.ar = 20958kJ / kg煤至低热值)。约油并开始微燃烧,流量为2t / h,总共3t 1,5h。锅炉经济的初始阶段,最小的空气量和对煤粉燃烧的需求被认为是彻底的:空气的总体积约为1450吨/小时。

为100万台锅炉的冷启动优化节能和降低能耗_no.1012

  风扇和主风扇的功耗约为每小时3500千瓦时和每小时1.5250千瓦时。侧风扇从当前的热能市场开始,并继续遭受经济衰退的影响.6kV的变速器风扇和引风机消耗大量能源,以利用节能潜力。动锅炉时的能量,降低辅机的启动功耗。风机和引风机运行的可行性分析和对比分析,主要比较单风扇和双风机运行的相关参数和电耗,并评估一侧抽汽的经济性和引风机[2,3]。态轴流传动的等效曲线和引风机的性能曲线类似于椭圆形:当锅炉中的空气总体积为1450~1500t / h时,双面变送器和引风机的工作效率分别约为44%和55%。

为100万台锅炉的冷启动优化节能和降低能耗_no.733

  行效率分别约为55%和60%。着空气量的增加,系统的空气泄漏也会增加。单侧风扇运转时,风道必须始终在两侧运行,并且系统的阻力增加。了保持稳定的燃烧需求,空气量大于2。

为100万台锅炉的冷启动优化节能和降低能耗_no.927

  侧风扇运转时,一侧的风量增加,这增加了单风扇打开时的风扇功率。统计,锅炉风量为1450吨/小时,单侧风机运行超过双风机,每小时节省300千瓦时,逐步降低经济性每小时能量和每小时能耗为零。炉的风量高于1600吨/小时,每小时节能为负,这不是节约能源。此,锅炉的风量为1450吨/小时,节省了大部分电力(见图3)。据上述分析和统计,在锅炉冷启动初期,从点火到电源连接,采用单侧吹风和引风机运行并且锅炉的空气量保持在1450吨/小时。于障碍物,风力涡轮机在冷藏单元连接到电网前1小时并排放置,当冷启动时节省6.5×300 = 1950kWh。炉。论证明优化方案非常可行,同时提供操作功能。化后,锅炉的冷启动时间减少到1.5小时,节省了249吨标准煤,13吨燃料和7200千瓦时。100万个存储锅炉的冷启动优化结果为其提供了可观的节能潜力。要预先优化锅炉冷启动的每个步骤,就可以减少冷藏单元的启动时间,并且可以根据优化方案降低锅炉的启动能量。
  消耗并执行冷藏单元的快速启动。
  本文转载自
  冷凝器价格 http://www.china-iceage.com