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  中图分类号:TM9文件证明:A产品号:1674-1145(2018)3-296-02如果上轴承箱过度振动,则更换第一个空载轴开启时核电厂凝结水泵,现场运行。

650 MW立式凝结水泵电机异常振动分析与处理_no.876

  
  动测试和分析,在分析之后,确定冷凝泵的马达轴存在显着的不平衡。过建立由偏心质量引起的系统振动模型,从机构上分析确定轴承座振动的系统参数,根据实际现场情况,进行动平衡试验。终解决了冷凝器泵电机轴,解决了上轴承座的异常分辨率。题冷凝泵发动机振动动态平衡核电站冷凝水提取系统是位于蒸汽轮机和低压给水加热器之间的系统,这是循环的重要部分。

650 MW立式凝结水泵电机异常振动分析与处理_no.362

  
  轮机的主要热量。凝泵电机是冷凝系统的核心。凝泵电机振动将极大地影响冷凝系统的正常运行,降低冷凝泵电机的使用寿命。此,研究凝结水泵电机的振动机理,分析和处理振动异常非常重要。偏心质量引起的系统振动模型旋转机械的力学模型可以简化为具有自由度的强制振动模型,如图1所示。
  系统支持刚度时,它是系统的阻尼系数,M是旋转机械质量,ω是转子的角速度,Fsinωt是作用在转子上的激振力,主要是由转子的偏心质量m产生的离心惯性。偏心距离是e。据D’Alembert的原理,垂直方向运动的微分方程可以从以下公式中看出:对于由偏心质量引起的受迫振动系统,系统振动幅度的幅度与不平衡量me,频率比λ和阻尼因子有关。
  特定频率比λ和阻尼因子下,冷凝器价格系统B的幅度与不平衡值me成比例。在共振时的ω=ωn时,由偏心质量引起的强制振动的振幅B最大。以采取步骤来减小由质量不平衡产生的激励力,并且保持激励力和共振频率的频率的一定余量,以便减小振动的幅度。偏心质量所迫。凝泵电机壳体异常振动分析及处理。的结构和冷凝泵电机的测量点。电站冷凝泵的冷藏单元的轴结构如图2(a)所示。为径向滑动轴承,电动机的转子通过联轴器连接到冷凝泵的转子。
  图2(b)所示,冷凝器价格振动测量点设置在电动机的上轴承座和下轴承座的水平,垂直和轴向方向上。维修期间对冷凝泵电机进行检修时,上轴承严重损坏。

650 MW立式凝结水泵电机异常振动分析与处理_no.1101

  
  承更换后,发动机无负载启动。发动机以1484rpm的速度旋转时,测量点的水平在垂直和轴向的三个方向上测量,并且表1中所示的振动测量结果具有获得了。以看出,测量点1在垂直方向上的速度振动值为3.67 mm / s,远高于2.8 mm / s的标准振动极限,测量点1的三个方向上的振动,水平和轴向以及测量点2不超过规定的极限,但在大修前的正常操作期间振动值大于正常值。常振动分析和处理为了进一步分析原因,振动测试仪收集上轴承壳体的水平和垂直方向的振动,并如所示获得时域和频域波形。图1中水平和垂直振动的波形具有高频率,并且25Hz的频率转换分量占很大比例。据上述振动特性,认为轴承箱的异常振动与转子上的不平衡激振力和系统的动态特性有关,当系统支架的刚度不足时,频率转换非常接近系统的固有频率。平衡非常敏感。之,估计冷凝泵电动机存在显着的不平衡,并且已经确定冷凝泵电动机轴的不平衡和垂直转向系统的刚度不足。
  上轴承体在垂直方向上的异常振动的主要原因。于条件有限,显然不可能提高垂直支撑的刚性。电动机风扇30上计算确定冷凝泵电动机动平衡试验的方法。该方向上加入155.6g配重。态平衡试验前后的振动数据如表2所示。此平衡重之后,冷凝泵电机上下壳体的水平,垂直和轴向振动均为大大减少,振动值都满足这些要求。定的限制。论本文以轴承更换后第一次使用核电站冷凝泵电机为例,以上轴承箱的振动振动为例,研究了振动的数学模型。已建立的偏心质量引起的系统用于分析确定壳体振动的系统参数。合现场情况,提出了超过标准的轴承座振动异常处理方法,并通过动平衡试验解决了振动过大的问题。
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