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  本文介绍了晋江燃气厂9FA组合式汽轮机联合循环制冷机组,交流润滑油泵发动机运行故障。出纠正措施来解决问题。经建立了技术改造项目。术改造项目取得了成功,可以作为同类植物的参考。建晋江天然气装置已安装4台冷库,用于S109FA联合循环燃气 – 蒸汽发电,具有联合循环发电量,哈尔滨动力生产涡轮机,汽轮机和发电机组。备有限公司燃气轮机的型号是PG9351FA,汽轮机的型号是158#(优化型D10),三个压力,一个中间热量,一个单轴,一个双缸和一个双排气蒸汽。热锅炉型号为NG-109FA-R,由杭州锅炉集团有限公司生产。压,中压和低压,中间热锅炉,加热,水平,无燃烧和自然循环[1,2]。厂的四个冷冻储存单元配备8个交流润滑油泵,冷凝器价格每个泵配有两个交流润滑油泵,用于冷切割和润滑八个支撑轴承。于燃气轮机,蒸汽轮机和发电机。平衡推力的作用,并为发电机提供必要的油以密封氢气。为冷藏库的重要辅助设备,任何交流润滑油泵单元都会发生故障,严重影响整个冷藏库的安全性和可靠性。天不能正常启动,因为一旦油泵在运行期间再次失效,冷藏单元就会被迫停止。江燃气厂的四个冷库已于2010年底完工并竣工[3]。流润滑油抽油机主要由两个重要部件组成:润滑油泵和油泵电机,是公司生产的NSSV ALLWEILER NSS125-315-1300系列油泵。国凯法尔法。量:6965升/分钟,出口压力:8.9巴,转速:2975转/分钟,输出功率:186.5千瓦,最高工作温度:93.33℃。于泵组是在基础设施建设期间的常见配置中,冷藏单元的泵的发动机品牌不均匀。三个品牌:ABB,西门子和Beide。厂的四台交流润滑油抽油机长期过载,运行时绕组温度高,轴承振动严重,冷却装置投入生产。未完全解决且容易发生事故夏季风险较高,严重影响冷藏机组的正常运行。统计,自工厂第8台交流润滑油抽油机调试以来,已发生3起电机事故,故障概率约为37%。动机大修时绕组和电缆返回维修店。事件5开始,失效概率约为62%,机械故障(振动原因)造成的损坏等于1,失效概率约为12%[4] 。图1所示,在三种类型发动机的修正过程中,检测到附着在绕组末端的残留油脂。要原因是在加油过程中,不可能拧下驱动端和非驱动端的排油孔,并且堵塞条件会延长。可以通过油塞和轴承轴之间的间隙拉到定子绕组的末端,如图2所示。轴承油腔充满时脂肪,温度上升和线圈表面的油污直接阻止线圈的通风和散热,但溶解和侵蚀绝缘漆。ABB机油泵电机B在1号机器上进行大修时,发现定子绕组带,沟槽衬里和相间绝缘纸失去了弹性,脆弱是严重的,如图。
  3.一些搪瓷的线圈子有裂缝,绕组的末端是黑色的。图4所示,导电子子W1和V2的儿子过热。些是由发动机在高温下长期运行引起的现象。检修3号润滑油泵的A和B发动机时,发现绕组线的绝缘环严重过热并损坏。

9FA燃气轮机联合循环发电机组润滑油泵可靠性分析_no.697

  在一些安全风险。上面可以看出,该工厂的油泵电机目前使用三个不同的品牌:ABB,SIEMENS和Bede。个发动机的结构也不同。果更换电机不相同,则工作负荷增加并且维修周期延长。于油泵的发动机消耗大量能量,制造商已停止生产。滑油系统采用模块化设计,并具有泵组的设计缺陷。的转子由位于泵轴承上的弹性挡圈悬挂,并且该阻力不足。2013年,这种类型的故障发生在机器#1的油泵CA A运行期间。泵和电动机垂直安装在壳体上由于壳体基座的显着变形,原始制造商没有考虑到这一点,没有加固和保护措施,使电机底座的支点不够坚固因此,轴承负荷增加,导致每个部件的温度升高和轴承过热。流润滑油泵电机在一定程度上受机械设备的影响,使其效率低下,消耗大量能源。然存在高强度电流的问题。果电机负载电流过高,电机温升会大幅增加,绝缘劣化率也会增加。基础期以来,油泵电机绕组出现三个接地故障,其共同特点是运行中的电流大于另一侧的电流,如表所示。
  1.由于润滑油系统的模块化设计,油泵电机垂直安装在壳体上,油箱底部柔韧,便于振动。发动机修理并且负载运行时,振动太高,导致负载增加,温度升高和绕组过热。厂油泵电机的F级绝缘(最高155°C),考虑到制造工艺和材料因素,国家一般按照质量评估B(最高在130°C)。冷藏单元运行期间,润滑油储存器的温度约为63℃,发动机工作温度约为40℃。

9FA燃气轮机联合循环发电机组润滑油泵可靠性分析_no.1311

  也是发动机运转时的上限温度,这对发动机非常不利。夏季,油泵马达壳体达到90°C。于没有内部测量点,绕组的温度可能超过130°C,这会损坏绝缘。部绕组中的残留油脂表明燃料量太大或上油过于频繁,这导致轴承油室温度升高。着在端部绕组上的润滑脂也会导致散热不良和温度升高。于加油问题,在油泵电机的驱动侧安装排水软管,在发动机的另一侧安装轴承箱。发动机加油时,可打开盖子以形成回油并提高整体质量。时,加强加油过程的质量管理,控制加油周期,不多也不少。了加强对电机内部温度的监控,在电机绕组和轴承上增加了一个温度测量点,通过电机将电机的实时温度加载到中央控制室的DCS上。线,并设置报警温度,以方便监控。装绕组的6个测量点和轴承的2个测量点。图6和7所示。装临时轴流风扇。
  于润滑油模块的高环境温度,特别是在夏季,空气不会相反,导致发动机工作温度高。个冷藏机组配备了临时冷却风扇,用于强制通风,有效改善了发动机的散热条件。过观察,使用该方法后,发动机的表面温度可降低至少8℃,效果明显。方法在不能冷却当前技术手段的情况下是有效的。果油泵电机绝缘性能下降,长时间运行后可能存在安全隐患。
  强检查时,必须缩短维护周期,润滑轴承必须检查绕组的绝缘情况,必要时必须更换备用电机。了解决维修后发动机负荷强烈振动的问题,建议检查底座是否平整,如果车轮的连接处于同一水平线上,则设备中心的空间相对较小必须使用狭窄,更好的工具和工具来确保每个数据的合格性。于交流电机经常出现故障,虽然采取了相应的改进措施:长期过载,高温和高温,但效果并不明显。动以及操作的隐患尚未消除。

9FA燃气轮机联合循环发电机组润滑油泵可靠性分析_no.505

  了彻底消除隐患,该计划是经过研究和讨论后确定的[5]。油泵转换成日本大宇机械工业株式会社生产的DVCW-250D-JHA润滑油泵。滑油泵的主要优点如下:(1)轴承是强制润滑,减少轴承磨损; (2)减震橡胶衬套轴的形状由弹性销联轴器代替,大大提高了设备​​的安全性; (3)泵叶轮经过优化,性能卓越。组的电力单元是新型高性能(国产)ABB电机,设备参数符合最新技术标准。于几年前兄弟加油站对往复式油泵的改造,DVCW-250D-JHA润滑油泵和使用的发动机处于良好的工作状态,以满足要求石油操作系统。
  2014年10月2日,制冷机组#2用于终止D级维修机会,#2机用交流油泵的实施于2014年5月7日开始实施。年10月,安装了新的油泵电机,完成了电源供应。试验进行2小时后,进行机械连接5小时,并使润滑油泵的装料合格并通过试验操作。年10月9日,正式启动运行,比较了更换前后润滑油泵B的参数,如表2所示。工厂可减少245,000千瓦时或0.55元/千瓦时,每年可节省134,768元。于AC B润滑油泵的改进,有效地降低了泵组运行时的高振动和危险的高温现象。术改造后,设备的机械噪声明显减弱,振动和发动机温度等运行参数达到理想值,冷凝器价格发动机运行稳定性提高,各种技术指标已达到预期效果。前,该厂2号机的两台交流油泵已经改造完成,另外三台油泵将进行改造,彻底消除隐患,为安全运行奠定了坚实的基础。
  定的制冷储存单元和节能。文可以为同类植物提供参考。
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