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  云浮发电厂#5.6冷库机组气密性密封胶油温过高,空气侧长期过热,本文通过对密封胶油冷却系统问题的分析空气侧密封,在对冷却系统进行修改后,可以达到改善冷却效果和降低氢气消耗的目的,从而提高了冷库的安全性和经济性。浮5.6号电站是位于广东省云浮市亚热带地区的2×300 MW冷库,夏季平均日温度超过30°C。2010年开始生产以来,第6号5号发电机垫片油冷却器的油温在过高的温度下已延长,最高温度达到58 ,夏季为4°C,高于38-49°C的额定值。

300 MW汽轮机机组的空侧油冷却系统升级_no.1329

  仔细检查系统后,空气侧密封油的两个油冷却器均已投入使用,冷却水已完全打开,空气侧的密封油温度无法降低。密封油的温度高时,密封瓦的温度高,这会影响密封油的冷却和润滑效果。
  密封油的温度高时,吸入油会吸入更多的溶解气体,这会影响发生器中氢气的纯度。据相关研究,随着发电机密封油温度的升高,机油吸附气体的能力逐渐增强,返回到50°C以上的机油可吸收约8℃。气的10%和空气的10%。此,密封油的温度高,发电机中氢的纯度难以保证。了确保发电机中氢的纯度,维护人员必须经常重新配制。此,为了减少氢气消耗并提高冷库机组的运行安全性和经济性,云浮电厂已对密封油系统进行了改造。
  用检查机会彻底检查密封油系统,检查油冷却器的钢管是否脏污,尝试清洗并提高热交换效率。
  是,在关闭冷藏库并清洗了空气侧机油冷却器之后,重新启动了空气侧机油冷却器,并且没有降低空气侧机油冷却器的出油温度。著。
  估机油冷却器的热交换面积,检查是否足够,是否有必要增加密封机油冷却器的热交换器表面。过数据搜索,空气侧机油冷却器的热交换容量为97 kW,关闭几个存储单元后油温并没有显着下降,估计空气侧机油冷却器的热交换能力低。却能力差,为了提高冷却效果,经与专业人员讨论后,决定对发电机5和6的空气侧空气密封件更换机油冷却器。气侧油冷却器的热交换能力为120 kW油冷却器。7月和8月温度较高的两个月中,比较了转化前后的氢重构次数和空气侧密封胶的最高温度。换前:2013年,冷凝器价格7月和8月6号机的氢气补充量分别为10和15倍,气密密封胶的最高温度为57.3°C和58.4°C。工后:2014年,7月和8月6号机的充氢量分别为0和1,气密密封剂的最高温度为44.9°C和45.3°C.2015年,7月和8月的6号机加氢分别为5倍和3倍,最高密封油温度空气侧为44.3℃和48.7℃。体的比较数据列于下表1至3中。

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  上数据表明,对空气侧油冷却器进行改造后,每月氢补给和发电机排放量减少了约10倍,最高温度为将气密密封降低约12°C,以确保密封剂在空气侧。度在设计值要求的38至49°C的范围内。
  化后,在最热的月份,发生器补充的氢气数量减少了约10倍。大降低了操作员从发电机产生氢气的风险,同时还减少了氢气消耗。
  2013年,排名第六的发电机进行了63次充电,冷凝器价格2014年的补充时间为11次。014年,与2013年相比,氢的补充次数减少了52倍。个笔芯的氢气量约为20立方米。

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  52×20 = 1040立方米根据化学制氢机,每小时的标称输出功率为5立方米,氢的生产时间为1040立方米,则为1040/5 = 208小时,机器的小时功率为氢气产量为25 kW,25×208 = 5,200 kW。据此计算,通过启动制氢机不到一年,工厂C中的两台机器可以节省约10,000 kW的电力。造后,发电机气封油的温度在设计值要求的38〜49℃范围内,保证了发电机内氢气的纯度,保证了安全性。电机的运行。
  以看出,冷却系统的现代化成本很低,改造后的效果非常明显,从而提高了冷库运行的安全性和成本效益。
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