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  通过数据分析,理论计算和现场经验方法,从轴承选择的角度改进和优化了650型立式冷轧存储单元的升降机,内部结构和连接方式。2009年对第二台轧机进行技术改造后,完成了连续轧制,产量从50万吨增加到了90万吨,当粗轧机取代了开槽机和轧机时,起重装置就开始了。用齿轮齿条来驱动机箱。

立式轧机650号线升降机的改进与应用_no.384

  L型挂钩可以上下移动,以便快速更换。梯是必不可少的组成部分之一。是,自推出以来,650立式辊式提升机存在许多问题,甚至连轧机机架的安全故障也对车间的正常生产产生了负面影响。坏的影响。算得出,C = 550.53KN,远大于轴承388KN。果,轴承选择错误并容易损坏。
  实际生产中,滚动是导致举升机无法使用的首要问题。们得出的结论是,铜蜗轮的螺纹连接力不足,并且螺纹损坏的风险极高。1号升降机螺钉仅通过两个8.8级的M36螺栓和4号更换滚轮的吊钩连接。
  栓的总拉力为P = Q = 34 * 9.8 = 333.2KN。以得出结论,该螺栓不适合使用,一旦受到较大的冲击,它将变形并折断,从而导致L形钩坠落并造成安全事故。现场,螺栓意外断裂,导致L型钩和侧倾系统掉落。据电梯的大小,我们选择了圆柱滚子推力轴承51234;它的额定动载荷为620KN,冷凝器价格比上面的公式大得多,因此该轴承可以完全满足使用要求。许的比压P小于青铜钢的最小值,该梯形螺纹可以完全满足使用要求,因此我们选择了该直径的梯形螺纹。于电梯吊钩L与轧机之间的连接不可靠,我们进行了以下两个方面的工作:首先,用螺栓将电梯螺丝头的连接板与吊钩L连接起来。机从螺栓M42升至M28的8.8级,为满足两个连接的连接强度,其次是在螺纹连接板的两侧增加压力板的防松装置,也就是说,使用T型板压紧连接螺栓,并使T型板穿过8.8。30螺栓连接到磨机的L型钩上,以确保连接的可靠性。据上述修改制成的经过改良的电梯已于2010年底交付。0​​11年1月进行了更换和安装。

立式轧机650号线升降机的改进与应用_no.360

  
  过十多个月的运行,电梯能够正常,可靠,充分地工作。现了预期的目标。圆柱滚子推力轴承代替蜗杆轴承后,轴向载荷能力大大提高,并且轴承没有损坏。宽蜗轮蜗杆后,连接强度明显提高,丝杠传动更加稳定,灵活,使用寿命明显延长。进了电梯连接装置后,基本上解决了电梯与L型钩之间的连接力,消除了安全隐患,产生了良好的效果。项目实施之前,该电梯每年发生4次故障,更换后,没有任何更换,其使用寿命至少为2年。
  换电梯大约需要8个小时,这将使加热时间减少32个小时,每小时产生120吨,年产量增加3,840吨。降机改造后,升降机的起重载荷可以完全满足使用要求,保证了火车举升机构的可靠性,冷凝器价格消除了重大安全隐患。
  完全是第一条,实际效果无法达到。计。
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