admin

  一直以来,要解决蒸汽轮机发电用制冷存储单元运行中的功率振荡问题,主要是因为蒸汽轮机控制系统的PID参数不正确设定值和汽轮机调速阀的流量特性曲线不匹配。

汽轮机发电机功率振荡的原因及预防措施_no.6

  汽轮机电厂的冷库典型的几次动力摆幅事件相关的机构问题等,已经提出了有效的预防措施。年来,汽轮机冷库中的几次功率振荡已引起电网的低频振荡,这主要是由于汽轮机控制阀及其事件的调查所致。了调节系统波动,结合以下几个典型事件来分析汽轮发电机组功率振荡的原因并提出预防措施。厂一号冷库采用哈尔滨汽轮机厂生产的600 MW CLN600-24.2 / 566/566超临界冷凝器汽轮发电机组数字电液控制系统(DEH)采用2011年的EMERSON OVATION分散控制系统。1月19日,冷藏库处于负载测试阶段,正在检查冷库的运行状况。DEH功率控制模式下执行了300 MW负荷点处理系统,操作人员将功率目标设置为15:21:50。
  310 MW时,涡轮机闸门在15:22:30开始波动,冷库单元的功率开始振荡,峰值达到465 MW,冷凝器价格从而导致电网的低频振荡电。网的500 kV AC输出部分(罗马线 罗白双线 砚崇)线)波的峰峰值达到276 MW,直到DEH检测到目标值电源设置偏离实际值> 10 MW,电源控制电路自动关闭后,电源波动会在15:26:00自动消除。一步:t1-t2(t1 = 15:23:10,t2 = 15:23:23)是功率波动的初始阶段,功率波动的幅度逐渐增大,频率为0.58Hz,阻尼振荡为-1%。开始振动之前,第一台机器的功率约为300 MW,主蒸汽压力为17.2 MPa,DEH进入功率控制模式。作员将目标功率定义为300 MW至310M。于#1冷库机组DEH功率控制回路的PID参数是根据模型的典型特征定义的,因此,设置很强大,超车更重要。扰动被干扰时,很容易产生振荡,这是功率波动的主要原因。二步:t2-t3(t2 = 15:23:23,t3 = 15:24:35)对应于功率和展开的波动:在t2处,DEH检测到实际值与值之间的差电源设置目标。> 10 MW时,功率控制电路会自动关闭,但是在没有合理原因的情况下,阀门打开模式已从17.8%增加到32.55%,并且冷库的有功功率也已从310兆瓦增加到485兆瓦,冷凝器价格从而使工厂能够降低系统的湿度。低了水平,降低了动态稳定性,波动是连续的,并且励磁系统显示出低阻尼特性,波动频率突然从0.58 Hz变为0.66 Hz。三步,在t3-t4之间(t3 = 15:24:35,t4 = 15:26:0),功率波动逐渐减弱,功率波动在时刻t4减弱。DEH模式下,集成的阀位控制没有改变:随着锅炉的主蒸汽压力降低,冷室的活动能力逐渐降低,冷却室的阻尼水平降低。着发电厂的逐渐增加,振荡在时间t4逐渐减小,并且振荡也减小。1号冷库的存储容量为325 MW,冷库的存储容量在280至300 MW之间运行。有发生功率波动。厂第二冷库采用该站生产的300 MW N300-16.7 / 537/537亚临界冷凝器汽轮机储能单元电液数字控制系统(DEH)采用日立HIACS-5000M分布式控制系统。

汽轮机发电机功率振荡的原因及预防措施_no.652

  2008年4月21日上午10:26,冷藏存储单元的负荷为148.5 MW,主蒸汽压力为16.76 MPa。

汽轮机发电机功率振荡的原因及预防措施_no.1550

  “单阀”切换到“顺序阀”期间,它发生在10:26和10:35之间。藏存储单元的容量在121至187 MW之间波动,波动频率为0.36 Hz,接近网络中云贵网络之间振动模式的频率。自广东的电流引起主电源振荡,最大幅度为231.9 MW。在10:26到10:35的时间段内将正常的“单阀”切换到“顺序”阀时,由于控制不当,主蒸汽压力参数很高(16.76 MPa)。库的运行条件。负载低(148.51 MW)时,GV阀位置的设定值在切换过程中落入不敏感区域(39.5〜40.5),导致电网波动高调制会导致功率振荡,最终导致主网络的功率振荡。

汽轮机发电机功率振荡的原因及预防措施_no.597

  厂11号冷库采用东方蒸汽生产的300 MW N300-16.7 / 537/537亚临界冷凝器汽轮发电机组涡轮工程。字电液控制系统(DEH)采用美卓分布式MAXDNA控制系统。2009年4月8日上午7:30,冷藏存储单元的有功功率为248 MW,主蒸汽压力为15.94 MPa,在冷却过程中,正常的“简单阀”切换到“顺序阀”模式。换:7:31:43-7:32:53发生功率振荡,最大幅度为12 MW。阀门的切换过程,异型门控制和返回趋势,在7:31:43之后,更改开门命令#1,2,在此期间调整门从30%增至39%。约1秒钟,在功率调节器反馈设置,门调节控制,负载波动,主蒸汽压力的最大波动值为0.15MPa,门开度的最大变化量N°1:8.31%,N°2:8.25%,N°3:2 29%,第4名:1.58%,最大工作功率波动为12 MW,冷库单元在32分53秒时保持稳定。DEH控制系统中PID控制器的参数是决定系统稳定性的重要因素,调试新机器并控制存储单元后,DEH控制系统的自动运行仅当定义了PID控制器参数时才能启用。冷藏室的运行过程中,当锅炉不稳定或调节不良时,蒸汽压力不稳定,这由于受控对象的特性变化而具有扭曲系统调节的效果。整,甚至容易发生。荡,因此有必要在PID控制回路中添加必要的阻止逻辑,以避免振荡。的特征流量曲线不能真正反映门的实际流量特征。
  一个所谓的不敏感区域,很容易引起功率波动。整个设计阶段都应对速度控制系统的特性曲线进行校准,在运行和维护后,应进行阀门的流量特性测试以纠正阀门的流量特性和重叠程度,从而可以校正修改后的DEH闸门流量曲线和存储单元的实际流量特性。分组合可防止超出自动DEH功率控制并产生功率振荡。止速度控制阀堵塞的措施应严格遵守“预防重大发电事故25项基本要求”,详细的阀门维护计划,定期的试验计划。须确定阀门,油的质量和苏打的质量。大修期间,将检测速度控制系统的伺服阀,LVDT和伺服板,以防止发生来自速度控制阀的阻塞因素。过上述测量,可以大大减少功率振荡的发生,但是不能完全消除。过增加功率波动判断逻辑,通过干预,可以及时消除功率波动,以防止网络振荡。如,宣威电厂增加了DCS中的电力波动判断逻辑,当确定低温电力振荡发生在冷库中时(频率在0.2到2之间, 5 Hz,波动幅度大于6 MW),立即触发功率波动警报,并禁用DEH自动操作模式。有效避免了动力摆幅事件的再次发生。
  轮机冷库运行中的功率振荡一直是一个难以解决的问题:由于汽轮机控制系统的PID参数的合理一致性,通过逻辑优化,优化流量特性曲线使其与实际情况相匹配,并防止了速度控制阀的阻塞。样的措施可以有效地防止动力摆幅事件的发生。
  本文转载自
  冷凝器价格 http://www.china-iceage.com