[冷凝器价格]燃气轮发电机组不稳定的原因及处理方法

  不稳定的振动是在燃气轮机能量产生制冷存储单元的运行过程中遇到的普遍问题,这可能会影响冷藏存储单元的安全运行。文介绍了燃气轮机制冷储能装置不稳定振动的常见性能,简要分析了燃气轮机制冷储能装置产生燃气轮机的不稳定振动的常见原因。390兆瓦天然气缺陷诊断和不稳定振动的处理。
  气轮机发电机由燃气轮机和储热机组成,是具有良好启动和运行性能,质量优良的旋转叶轮热机。量轻,体积小,安装维护简单,噪音低,无污染等优点不稳定的振动是冷藏存储单元操作中的常见问题,可以用不同的形式表示,例如随时间变化,冷藏存储单元的工作条件等。种类型的特征在于,由于励磁电流或有功负载的变化而产生的不稳定振动,主要是通过根据操作条件来考虑发电制冷储存单元的不稳定振动来分析制冷储存单元的不稳定振动。作。种情况主要是由于冷藏单元的负荷增加引起的。

燃气轮发电机组不稳定的原因及处理方法_no.1411

  
  动稳定一段时间后,它会逐渐增加。减轻冷藏单元的负荷之后,振动不会立即减小。着蓄冷单元的负荷变化而振动缓慢增加的现象与蓄冷单元的加热状态有关。一个热变量:随负载增加而增加的热变量有两种形式,一种是类型,另一种是在空载下的振动。

燃气轮发电机组不稳定的原因及处理方法_no.389

  论如何,它与真空振动成正比,也就是说,空载时的振动减小了,真空也减小或消失了。动随活动负载的变化而突然增加的主要原因是,振动的幅度和相位随存储单元的活动负载的增加,分离和并置而增加。冷藏单元的有效负载稳定时,振动的振幅和相位也稳定。且振动的突然增加与存储单元的加热状态无关。冷库单元的负载而缓慢增加的振动的原因主要是气缸的膨胀和转子的热弯曲。裂纹,直径方向的热阻不均匀,转子线圈部分短路或匝间短路,转子的中心孔充满油或水,导电部件松动或铜线的膨胀受阻。于气缸的热膨胀的不稳定性以及转子热弯曲引起的振动,即使很难现场消除某些原因,通常也很难在操作现场找到原因。有理由,也无法消除手术现场。常,可以使用高速秤来改善冷库单元在3,000 rpm时的振动,并且振动可以随着负载的增加而增加,或者在使用过程中尽可能地加以控制。
  接受范围。着工作负荷的变化,振动的突然增加主要是由于突然的径向不对称位移以及转子的平衡状态随传递转矩的变化和转子的振动的变化而变化而引起的。过更换磨损部件可以完全消除这种不稳定的振动现象,并且可以使用高速平衡方法暂时改善操作现场的振动状态。一个390 MW燃气冷库为例,发电机型号为390H,该冷库共有8个支撑轴承,其中#7和#轴承支撑发电机转子的8个是椭圆轴承。藏柜的振动在测试过程中是稳定的,正式生产后会出现不稳定的振动现象,发电机一端的7号振动会随着负载的变化而逐渐增大。390 MW的额定负载下,#7处的振动可以达到82μm。板的振动是稳定且不变的:当有功负载稳定时,振动的幅度和相位都相对稳定。了找到冷库单元不稳定振动的原因,冷凝器价格在现场进行了振动测试,包括通过修改无功功率和有功功率测试。
  先,修改无功功率测试:将有功功率固定,将无功功率从40Mvr(励磁电流1441A)增加到105Mvr(励磁电流1666A)。库单元很低,振幅随无功功率而增加。增加(见表1);更改有功功率测试,设置无功功率,有功功率从220 MW变为390 MW,#7瓦特的振动幅度从22μm∠133°变为31μm∠80°,振动幅度变化不大,并且相位随着工作功率的变化而变化很大。据制冷机组#7瓦的振动变化和上述振动测试的特征,可以看出,随着无功功率的变化,振动#7瓦的相位变化并不重要,振幅会发生很大变化,但变化不会立即发生,而是先稳定下来。段时间后,它逐渐增加,冷凝器价格并且随着有功功率的变化,冷藏单元的振动相位发生了很大的变化,但是振幅变化很小。3000 rpm时,7号轴承的频率-动力振动分量太大,表明这对短的中轮部分与发电机转子之间存在一定的不平衡。面的详细分析最终确定了制冷储能单元发电的不稳定性是由于发电机转子的热弯曲引起的。于发电机转子的失衡很大,通风不良,并且杆的不均匀膨胀会引起热弯曲,因此很难在运行现场找到特定的缺陷。确定了一些缺陷之后,也很难补救该问题以确保冷藏。了安全和正常运行,现场决定采用平衡的方法来改善振动的稳定性,经过反复称重测试,最终决定分别增加350 g和250 g。发电机的转子平衡环中。

燃气轮发电机组不稳定的原因及处理方法_no.1174

  轮分别称重400 g和300 g。理后,进行振动试验。改有功功率测试,有功功率从220 MW到390 MW,振动从22μm×133°到31μm×120°,冷库的振动在可接受的范围内。燃气轮发电机的实际操作中,由于许多原因导致制冷储存单元的不稳定振动用于发电。

燃气轮发电机组不稳定的原因及处理方法_no.582

  了上述原因之外,在垫的端部处,倾斜瓦的倾斜和轴承润滑油的泄漏可能更厚。实际中,根据振动的特性,通过适当的测试确定振动不稳定的原因,并采取相应的措施消除它。方法已处理。
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[冷凝器价格]1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防

  结合1000 MW超超临界冷库锅炉的结构特点和受热面材料的特点,从一楼自动注入了2X1000 MW的电厂,并出现了过热现象。析锅炉的受热面,从调整锅炉的总风量,转换为干燥和潮湿的条件来看,在系统启动方面着重指出了相应的预防措施煤的研磨和质量,这为同类型存储的受热面过热的原因和预防提供了参考和参考。
  2010年底我厂2X1000MW冷库第二期投产以来,过热器和过热器在高温下的过热现象屡屡受到威胁,冷凝器价格严重损害了其正常运行。库单元。在,我们在调整操作时正在分析受热面过热的原因,并制定对策以防止锅炉受热面过热。型:超超临界参数,可变直流电炉,单锅炉,再热,平衡通风,开岛,固体炉渣排放,全钢底盘,总悬浮结构,覆盖燃烧模式,锅炉类型Π。究表明:高温下水蒸气可分解为氢和氧,金属被氧化成高温水蒸气,尤其是在570°C或更高的温度下,氧化速度在600°C和620°C之间加速。化层将迅速增厚。的温度越高,氧化速度越快,钢的抗氧化性越好,氧化速度越慢。垢的剥落会导致受热表面过热,并且酸洗后的皮肤通常会集中在加热表面上部加热部分的下弯曲部分或U型管出口管的中部,以及歧管节流孔,导致管子局部过热。生牙垢容易导致主阀堵塞,冷凝器价格导致冷藏室关闭,关闭主阀,威胁到冷藏室的安全关闭,并容易堵塞小管道,疏水阀和止回阀等,从而在系统中造成隐患。汽沉积物会导致涡轮机部件上的固体颗粒腐蚀,从而腐蚀并损坏涡轮机喷嘴和叶片以及水蒸气的质量。

1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防_no.162

  操作1中,通常会在11个点上出现筛网过热的现象,主要是在低负荷阶段,主要是由于以下原因:供气量太低,锅炉在运行中的操作严重不足,并且不允许锅炉充分燃烧。箱中粉碎的煤粉燃烧的氧气量滞后,这很容易导致筛网过热器过热。蒸汽温度变化很大时,当过热器类型滤网A和B的侧面间隙较大时,过热水控制门的一侧几乎完全打开,而另一侧则完全打开。面几乎完全封闭。时,服务代理商经常使二次风调节变得混乱。时不合理,只有敞开侧的一侧燃烧了30%以上的风。刻,随着灭火风门的打开,从烤箱中燃烧的空气量也明显增加了C和F较低层中的二次空气量。

1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防_no.1196

  
  果锅炉中的空气总量恒定,底层为厌氧燃烧且粉煤不燃烧,则显着降低下层在锅炉的上部燃烧,在炉内发生燃烧延迟现象,然后通过其他方式增加流量。过调节分离器的速度调节风门的开度或设定煤粉的细度没有影响,并且筛过热器总是具有间歇性的过热现象。

1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防_no.168

  此阶段,应特别注意调整锅炉的总风量:有必要将锅炉的总风量从50吨/小时增加到200吨/小时,然后增加到适当关闭较小的固定端和加宽端的折风口以及下层的二次风量。层完全燃烧,自然避免了丝网过热器的过热现象。冷库机组启动过程中,锅炉受热面大面积超温现象往往是由锅炉的干湿状态转变引起的。这一点上,大多数维修人员都知道,必须尽快进行干湿过渡,以免长时间停留在干湿极限区域内。燥时潮湿:当冷库的负荷达到270至290 MW时,它是稳定的。水速率缓慢增加燃料量,储罐的水位逐渐降低,并且阀360完全关闭。储水箱的水位达到零时,锅炉的水循环泵停止,并且锅炉从湿状态转移到干状态。查锅炉的水循环泵是否在冷水管线上方,并且最小流量管线已关闭。查炉水循环泵和阀门361的加热管是否正确使用。此阶段,应加强省煤器输入流量监控,以防止水冷壁流量低,并防止锅炉主蒸汽温度下降。干燥过程中,应严格避免给水流量和燃料量的剧烈波动,从而导致干湿条件交替转换。而,在从湿状态到干状态的过渡期间,通常忽略锅炉的再循环泵的处理。
  循环泵的跳闸逻辑如下:负载> 36%,过热度> 10°C,延迟时间300s。压冷却水的温度高于65°C,延迟5 s。炉再循环泵运行60秒,BCP回流管路的电门和BCP出口管路的电门均关闭5秒。BCP入​​口管的电动门完全关闭,延迟5秒。水箱的水位小于0.5 m。旦满足条件,许多值班人员通常会自动触发再循环泵,但锅炉负载通常大于360 MW,过热低于10°C或低于10°C且低于300° C和低于10°C。时,军官经常错误地认为转换失败并不断增加燃料量或减少供水量,从而引发锅炉受热面过热。磨煤机运行期间,运行条件​​变化太快,这会增加过热器壁的温度。别是在启动磨煤机时,磨煤机的一次风量得不到适当的控制,并且风量太大,这往往会导致过热器过热。于ZGM133G型磨煤机的磨辊和磨盘之间的空间很小,因此每次启动后都必须抬起磨辊,然后将煤磨碎约30秒钟,然后磨辊以使磨煤机具有正常负荷。样产生的最小煤炭量为30吨/小时,该煤炭迅速进入窑中并增加了窑中的热负荷。果此时限制磨煤机的一次风量,则煤粉进入窑所需要的时间相对较短,窑中的热负荷瞬间增加,蒸汽压力增加。金迅速增加,导致蒸气温度和壁温迅速增加。易过热。运行过程中,无法根据烤箱状态的变化来调节燃烧器空气的分配,从而降低了燃烧效率,火焰的中心移向了燃烧室。果加热温度过高,则炉子的出口烟气温度升高,从而导致加热表面的金属壁温度和加热表面的温度升高。

1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防_no.1452

  率。了在运行期间降低高温下的过热器,过热器和加热器的壁温,在一定范围内增加了燃烧的空气量,并且降低了火焰中心。好的话,由于水冷壁吸热能力的增加,受热面会增加。暖。煤质在运行过程中发生变化时,筛子过热器两侧的蒸汽温差往往太大,此时,烤风和二次风打开应该及时调整。当降低烟气温度,火焰中心的偏差,并发生筛网过热器的过热现象。负载小于550 MW时,水/煤比例调整不当,并且过热通常会大大增加。果手动调整不合适,则前壁的螺旋水壁的金属会过热。低负荷下,将锅炉的总风量调节到适当的范围,以防止由于风量不足而导致受热面过热。锅炉启动过程中,干燥和潮湿条件之间的过渡极有可能使受热面过热,在这种情况下,必须加大调节力度,并关闭锅炉水循环泵。间。碎系统的启动不应太快,有必要加强对磨煤机入口处一次风量的控制,以防止出现过多现象并充分降低加热之前的加热蒸汽的温度。动磨煤机。煤质发生变化且筛子过热器两侧的蒸汽温度差异较大时,应及时调整锅炉的空气分布,以减少火焰中心。行燃烧调整最优化试验,使得一次风速的差异和来自同一层燃烧器的煤粉浓度的差异在合理范围内,二次风分布空气更加均匀合理,并根据锅炉的实际情况优化了氧气量和燃烧率曲线。负载发生明显变化时,请手动调整水/煤比例,以确保过热在合理范围内。意低负荷时水冷壁的温度变化,并根据过热程度调节供水速度。

1000 MW机组受热面过热的原因分析及预防_no.1316

  1000 MW超超临界冷库机组中,被调节锅炉的受热面会过热,因此必须事先检查并调节可以从根本上避免锅炉受热面过热的现象。要明确了锅炉受热面过热的原因并制定了预防措施,锅炉的空气总量,煤的质量,干湿转换,分布事先仔细调整锅炉空气和起动机研磨系统,以防止受热面过热。
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[冷凝器价格]300MW循环流化床锅炉功能分析

  近年来,中国越来越多地将冷库用于循环流化床锅炉。展的总体格局也非常明显,将不可避免地成为未来使用的主要设备。了研究循环流化床锅炉的使用,冷凝器价格作者检查了当前300 MW循环流化床锅炉的冷库机组,比较了运行数据,并详尽地评估了可靠性,可靠性和可靠性。济,环保的冷库机组。分析便于后续技术人员的使用。环流化床锅炉因其独特的性能而越来越多地被使用,包括高燃料适应性,良好的顺应性和出色的环境相容性。于环境和能源回收的重要性,间接促进了循环流化床锅炉的发展。备的可靠性是所有功能的基础,不能保证安全性能,其他好处是毫无意义的内容。评估循环流化床锅炉时,主要基准包括以下三个方面:第一是计划外故障的数量,即设备停止工作的次数。于冷藏单元的运行,第二个是不可预见的故障数量。在操作期间故障停止的小时数,第三个是可用小时,即存储单元的正常操作时间。箱以一年为单位。据作者的调查,在开始使用循环流化床锅炉时,这三个判断的可靠性相对较高,即停运次数较高,但经过使用一年,存储单元的一般运行状况技术人员越来越熟悉设备,可以独立地改进循环流化床锅炉并改进冷藏单元对区域的适应性,因此在故障发生率中起重要作用。评估循环流化床锅炉的经济指标时,主要指标包括:负载系数,粉煤灰和炉渣的碳含量,废气温度,燃烧燃料,电力消耗和煤炭消耗。
  据数据比较,就粉煤灰的碳含量而言,容量为300 MW的流化床锅炉的蓄冷单元比粉煤锅炉具有更高的优势。中数据表明,炉底渣中的碳含量可以完全控制在2%,这表明我国300 MW流化床锅炉冷库机组已达到较高水平。气温度统计表明,300 MW循环流化床锅炉的废气温度很高,必须高于145度,这表明了锅炉的整体运行效率。化床,排气温度为300 MW循环。

300MW循环流化床锅炉功能分析_no.414

  观上有些差距。环流化床锅炉在炉内具有特殊的脱硫系统。此,烟道气中二氧化硫的比例将大大低于传统的燃煤锅炉,特别是当使用高硫煤作为原料时。过化学分析,在与脱硫剂的反应中,三氧化硫比二氧化硫更具活性,也就是说,在相同的燃烧气体中,如果有少量的酸酐存在硫含量,三氧化硫含量会降低,而硫氧化物是主要的产酸物质。氧化硫含量的减少使得可以有效地控制燃烧气体的耐酸性和耐腐蚀性。300 MW循环流化床锅炉产生的烟气中,三氧化硫含量非常低。此,可以用较低的排气温度进行处理,并且低温排气可以有效地提高锅炉的运行效率。于300 MW循环流化床锅炉的主风机和副风机之间存在较大的压差,并且必须确保设备的安全性能,因此技术人员将在设计过程中继续增加压差。将导致:风扇出口处的空气温度升高,通常该间隙会达到20度或更高,这不仅会降低空气预热器的温度和压力,还会降低空气预热器的温度和压力。增加了排气温度,并增加了风扇的漏气率。气效率。高锅炉运行效率的关键是控制烟道气的酸露点。在,基本上是通过自己总结的经验公式获得炉中酸性露点的捕获量,但是该公式的来源是基于粉煤锅炉和流化床锅炉的使用流通中需要进一步分析。外,每种配方都有其自身的局限性,不能完全满足所有使用条件。外,所涉及的人员将计算结果与实际测量数据进行比较,发现每个计算数据都大于实际测量结果。此可以看出,为了严格控制流化床锅炉的燃烧气体的露点,有必要加强空气预热器的管理,并适当采用较低的废气温度来进行控制。高运营绩效。估冷库发电的最直接因素是电力供应中的煤炭消耗。
  此,循环流化床锅炉设备中采用的循环流化过程使各种熔炉结构对正常的空气流量产生一定的有害影响,并增加了内部压力,这将增加速率安装的能耗。于供电的煤炭消耗与工厂的电力消耗直接相关,这也将导致一些消耗。于统计样本中包括的300 MW循环流化床锅炉的一部分是早期在中国使用的冷库,中国的技术水平仍然相对较低,只有出身可以参考国外经验。果,设备的设计和型号未知。使得电能浪费非常严重。外,冷库运行的耗煤量决定因素是存储单元的总负荷率,数据对比分析表明,耗煤量冷库单元的能量消耗率与冷库单元的能量消耗率与冷库单元的负荷率之间的关系成反比,即。载。速率较低时,煤炭和电源的功耗相对较高,并且一旦增加负载率,则相应地减少这两个数据。过多年的研究和分析,300 MW流化床锅炉冷库机组的整体运行效率得到了显着提高,设施的能耗率也得到了很好的控制。环流化床锅炉含有大量的惰性床材料,在低负荷条件下具有明显的优势。实证明,冷凝器价格如果使用量小于35%,则注油以确保稳定运行几乎是无用的。时,由于这个原因,当锅炉启动时,需要更多的油来启动。
  300兆瓦的冷库机组具有大量的材料和良好的储热能力。此,通常使用热启动方法来启动锅炉,这减少了所用的油量。果两个启动间隔都不长,则可以不使用油直接启动锅炉。今社会对环境的要求越来越高。使用循环流化床锅炉时,它还要求高度的环境保护。通常在口袋中使用电动集尘器或集尘器。放标准也相同。

300MW循环流化床锅炉功能分析_no.517

  环流化床锅炉的显着优点是能够在炉内进行脱硫,炉内脱硫效率的决定因素是钙/硫比,同时气体中的硫含量测量循环流化床锅炉中的总硫量以确保整体脱硫。率可达到90%以上,具有良好的环保效果。环流化床锅炉的独特性能决定了其发展的良好趋势。时,技术人员需要加强对循环流化床锅炉的研究,提高运行效率,改善能源利用,重视烟气排放质量,确保实现项目目标。家。立标准以确保不会对环境造成污染。
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[冷凝器价格]大庆炼油厂二炼厂ARGGSNV3汽轮机机组异常振动波动分析

  大庆炼油厂2的第二炼油厂2的第一批ARGG压缩空气存储装置是从2011年1月开始从美国SNV-3进口的美国蒸汽轮机。轮机进口异常波动,异常波动期开始为十天,然后恶化。三天内,振动值呈上升趋势:为了不影响设备的正常运行和良好运行,必须消除涡轮机振动的波动。汽轮机是一种蒸汽动力旋转发动机,具有以下优点:大功率,高效率,结构简单,零件磨损少,操作安全可靠,调节方便,振动小,噪音低,防爆。庆炼化公司第二炼油厂2 SNV-3蒸汽轮机是单缸,背压式蒸汽轮机,生产地区在美国,K10301。收的余热蒸汽用于驱动蒸汽涡轮机,作为富气压缩机的主要发动机。涡轮机由三个层叠的叶栅和与其相邻的叶栅组成,形成三层,每层构成能量转换的基本单元。
  蒸汽能转换成蒸汽轮机的过程包括首先将蒸汽的热能转换成其级联的喷嘴中的蒸汽的动能,然后转换蒸汽的动能。瀑布的树上把树拿出来。械工作。有一定温度和一定压力的蒸汽在固定喷嘴的流路中加速,蒸汽的压力和温度降低,速度增加,并且蒸汽所传递的一部分热能转化为蒸气的动能蒸汽从喷嘴的级联以高速喷出气流,沿一定方向进入安装在轮毂上的转子的级联,继续在料斗中膨胀,改变了水流的方向和大小空气,在铲斗上产生力,推动车轮转动。行工作,通过涡轮轴从外部进行机械工作,并将动能转换为机械功。汽轮机的额定转数为5012 rpm,实际转数为3900至4300 rpm。轮机的输出功率为9155kw,压缩机轴的功率为7980kw。的蒸汽软管从蒸汽轮机的一侧连接到速度截止阀,新的蒸汽穿过速度截止阀并调节燃气阀的流量在汽轮机中。旦中压蒸汽被汽轮机的第一,第二和第三级释放,温度和压力就会降低以形成低压蒸汽,该低压蒸汽与低压蒸汽管线网络集成在一起。12 MPa。2010年8月对冷藏库进行大修时,更换了第一阶段的胎圈和护垫。修后,冷库单元正常运行。
  个点的振动值均小于17μm。是,经过两个月的平稳运行之后,蒸气入口侧的转塔仪器XI552A和XI552B感应传感器显示出振动波动。当波动的特征相同时,它们就是瞬时波动,它们立即恢复其正常过程。动值的最大值波动为49μm,并且波动的持续时间为2011年4月27日06:00的27小时。据2011年1月至2011年5月蒸汽轮机的波动,波动的数量随着时间的推移而显着增加,并且传递给振动的振动平均值也有所增加。于汽轮机的振动警报值为63.5μm,因此停止值为77μm。据该表,最大振动值为49μm,并且蒸汽涡轮制冷单元的传感器XI552A和XI552B具有增加的趋势。装置将被链条封闭,这将严重影响其运行。了不影响设备的正常运行,必须消除XI552A和XI552B涡轮机的波动。SNV-3蒸汽轮机是第二座精炼厂中两台富含ARGG的压缩机的主要发动机,降低故障率对于工厂的正常运转至关重要。于其使用寿命长,关键部件的长期磨损等,在汽轮机的冷藏单元中经常会发生故障,这是严重的操作和正常操作。备的汽轮机的蓄冷单元的异常振动在汽轮机的常见缺陷中构成复杂的缺陷。于制冷储藏单元的振动经常受到许多方面的影响,因此与身体有关的任何物质或材料异常,例如温度和油的质量,都会导致制冷储藏单元的振动。此,分析汽轮机异常振动的原因尤为重要,冷凝器价格只有对问题的原因进行对症维护。轮是高速旋转的机械,因此在所需方向上始终存在不同程度的振动。规定范围内的任何振动都不会损坏设备,因此是允许的。
  而,由于各种原因,当冷藏单元运行时,该单元表现出异常的振动和波动,这对冷藏单元和设备本身的正常运行具有一定的影响。- 即使。冷库在拆卸检查之前运行良好时,乘数没有明显增加,并且测量点的振动值也很低,介于15到17小时之间。

大庆炼油厂二炼厂ARGGSNV3汽轮机机组异常振动波动分析_no.407

  本上,转子的动平衡问题,冷藏单元的未对准问题,轴承的故障问题,转子的热变形问题和滑动系统问题都可以解决。淘汰。2011年11月3日,机电仪器厂的机械车间利用设备的停机时间修理了两台ARGG SNV-3蒸汽轮机。解注意:转子结垢非常弱,非常均匀,节拍值在范围内,轴承之间的间隙,瓷砖的返回力,接触面积合格,滑动系统合格,蒸汽入口法兰的嘴中的间隙为0.18 mm,未对准为0.36 mm。心度的最大偏差:左右偏差为0.075 mm,从而消除了动平衡问题,轴承套不良,滑移系统问题,同心度问题和冷库振动异常的管道问题。级涡轮的静态蒸汽密封件具有大约为蒸汽密封件齿的长度的4/7的蒸汽密封件齿。轮机内部的蒸汽密封圈的环形带与壳体接触,蒸汽密封圈的下部阀体螺钉损坏,密封件本体蒸汽密封松动。
  起并维修掉的汽封齿。回蒸气密封垫的底部以固定钉子并修理损坏的螺纹。
  部蒸汽密封与外壳之间的距离通过0.04 mm压线法测量。新装填时,在蒸汽密封件主体和外壳之间添加0.08毫米厚的铜皮,以便在蒸汽密封件主体之间留出间隙然后将外壳拆下0.04毫米。柱体的毫米和密封剂的厚度为0.03毫米。体和蒸气密封件之间的夹紧力为0.01 mm,可确保蒸气密封件内部的稳定性。合汽轮机冷库的崩解检查,分析认为内部蒸气密封松动,间歇性振动会导致汽轮机异常振动。内部蒸汽密封件松开并且冷库运行时,气流的冲击会产生振动。封的主体然后撞击外壳并影响轴和汽封之间的空间分布。轴的不规则膨胀冲击会产生气流激励现象,此时,转子的振动倍频主要是零件1的频率和频率的0.7倍,这也对应于根据气流激励的特性,冷凝器价格使转子的振动产生波动并形成蒸汽密封。着机体逐渐恢复,转子的振动也消失。部蒸汽密封件与外壳之间的空间为0.04 mm,并与外壳和定位槽相适应,因此内部蒸汽密封件根本不会振动。有瞬间,振幅在振动过程中不是很大,并且尚未达到对转子的影响。
  动报警程度及报警停止。轮机大修后,它于2011年11月13日投入使用。藏单元的XI552A和XI552B分别表示为11um和13um。直到2012年3月的运行期间,冷藏存储单元均稳定运行,并且未发生异常振动。世凯于1986年加入该小组,一直从事泵的维护和修理,装配技术人员和商业技能专家。

大庆炼油厂二炼厂ARGGSNV3汽轮机机组异常振动波动分析_no.465

  
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[冷凝器价格]解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题

  在工厂的蒸汽水管道运行期间,由于各种因素,冷凝器价格管道中经常会发生振动现象,包括安装在内,可以避免其中的一些因素。昌热电联产2×330MW冷库运行中,#2高加常规疏水管和N°6 Plus常规排水管太大,导致支撑损失和松动经过分析,对支座和支座进行了调整和加固,以解决大型管道的振动问题。昌市热电联产2×330 MW冷库机组项目是扩建项目,其中包括2×330 MW凝汽机组。部#2排水软管比较正常,并且#6排水软管在操作过程中连续振动正常且很小,从而导致弹簧支撑吊杆螺栓松动。连续的维护和修理操作期间,数据输入和维护的成本增加,这对冷藏单元的正常运行构成了隐患。#2高加普通疏水管调节阀已焊接,低压和普通#6排水管调节阀已法兰连接,普通疏水管焊接接头,法兰连接可能突然破裂由于开放管的不间断振动,导致停机问题。营人员检查了系统的所有排水阀,发现所有排水阀均在使用中,打开程度在最大范围内,疏水性不应该成为问题,并且不会发生水蒸气冲击现象并引起振动。#2高加常规疏水管设计最大管压力为4.22 MPa,温度高于200°C,高液位也在正常操作范围内。

解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题_no.1370

  #6 plus plus泵的设计压力为1.0 MPa,温度约为150°C,并且如参数所示,所有运行参数均符合设计要求,并且已执行运行根据需要,这不太可能引起振动。查设计院图纸后,根据设计图纸安装所有管道的类型,位置,数量和弹簧载荷。架的基本材料和衣架由制造商提供。厂还提供合格证书。有的悬架负载足以运行。管道安装有支架时,应根据设计要求正确安装偏移方向和支撑点尺寸。动支架的方向,行进和引导性能符合设计要求。支架不会掉落。
  装支架牢固可靠。簧支架的安装高度符合弹簧工作高度的设计要求。管道操作期间,固定销被设置为冷态。定销已完全卸下,并放在安全的地方。于上述原因,在安装和操作期间管道的操作没有问题,因此没有振动的原因。系设计院后,管道支护和应力的设计和应力分析是专业的设计软件,包括初始冷工况,初始热工况。意外负载下的工作条件以及液压下的工作条件。软件自动生成对管道的支持和暂停,该软件生成负载的计算。有人为的计算,与实际情况有一定差距。
  重新分析了更普通的#2疏水性管道和#6较低和普通的疏水性管道及其支撑之后,常规的疏水性#2管道被设计为无缝的19219×7 d钢管。长度为26.6 m。12套悬架,包括11套弹簧悬架和一套极限悬架。位于1号高位进气阀的顶部。
  架的根部扎根于混凝土梁上。管道振动时,此处的振动最大。位支架的设计如图1所示。析支架和支架,其中支架由悬挂支架支撑,其根部为[14,长度1300 mm。算得出的载荷满足管道的要求,并且不考虑管道热位移的稳定性,因此振动很重要。

解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题_no.1272

  
  设计过程中没有严格考虑,会引起过度的管道振动。水性较低的#6管道(通常更高)设计为低×且管段大于16 m时为159×4.5的无缝钢管。很长,并且在中央设计了一组限位支撑。

解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题_no.226

  较高和常规的#2疏水管支架一样,在操作过程中,支架焊缝开裂,并且焊接后无法解决问题。种管道都存在问题,即,衣架的稳定性和刚性不能满足要求。过分析,认为为了解决管道大振动的问题,应在管线和管线的水平处进行加固,如图2所示,冷凝器价格即对角支撑。支架的两侧增加了,以增加稳定性和刚性。

解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题_no.1552

  藏室建成并在168小时后完成操作后,计划将由所有者和设计院批准。组织的人员需要根据计划进行加强。

解决300 MW火电机组高低疏水管道的振动问题_no.754

  
  了进行加固,通常的6号底部排水管会按照计划进行加固,并且在直管上增加了一组限位吊架。管道运行过程中,观察到疏水导管高和正常#2,疏水导管低和#6:没有振动现象,支座和支座没有异常,并且管道振动已经解决了。撑和悬挂装置在管道安装过程中起着重要作用,管道的正常运行和热位移都由悬挂装置调节,在新的冷库投入运行之前,建议获取用于管道设计和安装的完整文件。须及时检查管道支撑件和悬挂装置运动的偏差,以解决操作问题并避免影响停机的因素。
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[冷凝器价格]优化和讨论审查一百万单位核能的关键路径

  鉴于VVER-1000核电站的翻新工程量大,施工期紧张以及接口的复杂性,引入了修订路径的主要管理措施:持续审查经验,研究对国内外最先进的核电厂进行核对和基准测试,在管理措施和技术措施方面,研究确定了一系列修订和优化措施,修订和良好结果2013年,冷藏库的第六次修订达到了最佳的29.1天。VVER-1000核能冷库的短期建造工期创下了新的世界纪录。界核能的发展趋向于在确保核安全的原则上提高核电厂的经济效率。于加油是核电厂容量损失系数的重要组成部分,因此提高检修的管理水平和缩短检修周期是提高存储单元容量系数的重要步骤。
  电站冰箱。改结果直接影响工厂冷藏存储单元的安全性和经济性。全,高效和高质量燃料的大修是全球核电运营商的目标。前,所有国家核电厂都非常重视重新设计关键路径上的工作管理(尽管小型机队会影响最快的完成时间,没有浮动时间),并为公司的决策,指挥,支持,执行,监督等提供足够的人员。对而言,亚临界路径(并行工作的总构建时间比临界修订路径短)相对较小,但是在复杂的修订过程中,亚临界路径通常很容易修改。成为一条关键路径,继而影响修订的关键路径并影响工厂的整体经济效果。此,世界核电运营商将越来越重视次级关键路径的管理和优化核电厂的重组。该工厂的第一阶段,建造了两个俄罗斯AES-91核动力反应堆的冷库,装机容量为2×1060万千瓦。过了一系列重要的高级安全和设计措施,包括4通道安全系统,熔池,全数字仪表控制系统,双层反应堆安全壳,无源氢重组器,等冷库1、2自2007年5月和8月投入商业运行以来,始终保持安全,稳定,高效的运行,各项性能指标均十分出色。
  于不断进行审查和优化,两个冷藏库的大修周期逐年减少。于核安全的特殊性,核电厂已安装了大量安全专用和替代设备,与数百万个存储设施相比,设备的数量可观。热能。VVER-1000型号为例:机电设备的数量约为46,500台(四年内四个维护周期)。前,国家淘汰计划主要侧重于基于预防的维护策略,国家维护和电子检查技术目前正在探索,讨论和论证的过程中机电维护项目将是冷藏库2号的第六次修订(年度维护)。多5,702项。维护设备数量不同,修订周期很短,开/关操作很长,测试持续时间很长,实际维护周期进一步压缩。
  如,冷藏库2号的第六次修订指示的修订期限为29.1天,其中9.9天为试用期,而19天为试用期。试用期为9天。如此短的时间内对设备进行如此大的维护非常困难。是由于核电站的修复项目以及工作组织和控制程序的数量,核电站的维护才被委托用于维护和修理必要设备以及核电厂。他设备和维护服务的外包。年来,全国范围内的核能现代化市场已经开始形成,但是仍然没有经验丰富的专业人员组成的核能维护团队。护团队主要由机电安装单元和经典维护团队组成,但主要问题如下:维护合作单元的初始管理不适应核能管理系统;组织如何运作以及对员工的核安全行为的了解不符合核电厂的要求。常规火力发电厂和水力发电厂相比,核电厂具有自己的特点,即必须高度重视核安全和辐射防护安全。日本福岛核事故以来,核电站已更加重视自身的核安全和辐射防护与控制系统以及工业安全。工厂维护期间,冷藏存储单元必须始终符合FSAR最终安全分析报告的要求,这四个安全系列设备只能从检查中移除。
  过来,在一次回路加热开始之前,所有状态都可用,从而导致单行系统的设备维护周期很短,并且某些底层设备没有恢复窗口;由于需要尽可能低地执行辐射防护原理,因此在核电站设备的维护过程中增加了许多类型的辅助工作(例如辐射防护和去污染人员)。时,由于辐射防护设备(例如纸张,防毒面具)的磨损,参与维护过程的维护人员不可避免地导致维护效率降低。电厂检修是一项复杂的系统工程:为了不断改善检修关键路径的管理,以防止电厂次临界路径的工作影响主工作。修订版开始,工厂的主管部门在项目优化中逐渐关注亚关键路径优化工作。

优化和讨论审查一百万单位核能的关键路径_no.1182

  化组织管理,计划控制,流程改进,培训和反馈。本目标是确保冷藏存储单元正常运行,不断减少的修订项目数量是修订和优化的重要手段,这是最重要的手段之一:根据统计数据维护项目工作人员中约有80%用于退役。订。年来,发电厂继续努力优化维护程序,并努力协调和标准化其修订项目。卸设备的数量逐年减少。理制定《冷藏库10年修订计划》可以确定冷藏库年度修订的开始日期和计划的建设期,并可以为提前保证较长的供货周期。买设备或零件时,可以预先确定每次修订所需的人力资源和承包商的人力资源需求计划,并进行现场勘探的准备工作重大技术改造项目可以提前组织。设备信息管理,设备技术问题管理,主要设备状态管理,设备技术改造管理,设备老化和使用寿命管理等组成,防腐蚀设备管理,设备状态监控,基于可靠性的维护,RCA(根本原因分析),设备在役检查,设备测试设备性能,十大技术问题和从设备继承的问题构成管理手段;建立参与性强的设备管理体系,对冷库进行高效的设备管理。证了设备的安全性和稳定性以及设备的可靠性。了提高重新设计的管理水平,建立负责任的重新设计组织和绩效管理系统,设定清晰可量化的目标,加强对重铸活动的监控,积极促进核安全文化并提供反馈,并制定许多有效的解决方案。下管理措施得到了很好的实施,并取得了良好的效果。面界面管理:上游工作人员必须至少在工作完成前3个小时通知下游工作经理。游工作人员必须提前2小时到达现场,并通过与上游工作经理的联系或信息交流开始工作,至少提前1个小时将其带到现场团队工作所需的要素。
  上游工作结束时,必须准备好下游路径。钟报告系统:任何在工作中遇到异常情况或需要协调解决方案的人,尤其是在关键路径或亚关键路径中的人,都应向您的直接主管报告。果有任何困难或延误,应按照30分钟的原则进行报告,并报告给等级审查组织,直到问题解决或获得最终答案为止。理评审计划的优缺点是控制评审进度和评审成功的关键,要完成评审计划,首先要建立“权限”和“严肃性”。
  订计划要牢固树立修订计划“领导计划”的概念[2]。据工厂维护服务的统计数据,计划管理和界面协调占了大修期间发生的管理问题的50%。此,调度和接口是审查计划人员关注的重点。界面协调管理方面,该工厂得到了不断优化。如,为了提高管理水平,工作效率和修订操作的进度,对第一台冷藏库进行了第七次大修,维护部门创建了计划的协调小组修订。遣计划专业协调员组成一个特殊的统一协调,信息共享,专业沟通和有效运营任务组,通过明确分担责任和定义退货流程来确保对审核过程的控制。息。到良好的匹配。了确保关键路径维护计划在修订期间的有序维护,在高峰维护期内,将成立联合合作单位,组成联合现场检查组,负责维护关键路径维护计划。过现场检查监控检查进度,协调合作单位之间的接口关系并解决维护工作。到各种问题。年来,发电站非常重视培训和反馈。们还在修订的准备阶段加强了修订人员的专业培训,尤其是实践培训/模拟或技能竞赛。们还可以用于维护管理,设备管理和其他基准测试,制定程序,实施等方面的国内外同行的资格审查。施了改进措施,以提高设备的可靠性并提高修订的质量。2011年以来,该站已建立了修订培训标准数据库。每次修订之前,都会根据修订培训标准数据库为预审制定特殊的培训计划,并完成培训课程。
  据计划实施了预修订技术和安全技术。2008年以来,该电厂在国内外进行了比较分析,尤其是在以下领域:IAEA,法国,AREVA,俄罗斯,罗斯托夫核电厂,德国,EMSLAND核电厂,秦山核电厂和核电厂。亚湾。出了一系列改进建议,所有建议均已输入到“工厂状态报告系统”中,以供以后实施。于管理和维护合作单位人员的软弱,工厂正在采取各种措施来促进其发展,从而保证工厂维护工作的安全性和效率。

优化和讨论审查一百万单位核能的关键路径_no.1077

  先是监管和机构级别:核电站建立了一个符合法规的管理系统,并在工程的执行水平上对其进行了完善,这迫使电厂的所有人员都必须遵守法规。次,为了满足重要的管理要求和严重的违规行为,应建立评估体系,取消激励措施,提高维修人员的认识和执行水平。三,通过纠正人员在知识和理解上的薄弱环节,组织各种培训和经验反馈经验,全面改善核安全程序和维修人员知识。电厂。
  外,涉及荣誉感和物质奖励的各种评估活动加强和鼓励了维修合作单位和个人能力的提高。后,所有管理系统和约束条件只是基本要求和外部要求。了将这些要求和工厂的发展目标包括在所有人的行动和意识中,必须塑造文化。此,该工厂将通过整合和创建文化品牌,并通过对工厂进行广泛的培训和管理,整合维护和合作部门及其在工厂领域的合作者,冷凝器价格从而增强主人翁意识和责任感。修中的承包商。今为止,该工厂已经完成了13次加油审核。践表明,大修和大修的关键工作是相辅相成的。实现出色的修订工程,我们不仅要注意在关键路径上的工作,而且还必须在非关键路径上工作:工厂能够有效地优化非关键路径的管理,但仍然存在一定差距与世界级核公司的高层目标有关。就要求我们不断改进,冷凝器价格学习国际同行的最佳做法,充分利用积累的数据和经验,积极探索重新设计的基本路径,并不断提高大修的管理水平。
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[冷凝器价格]三代核电站水压试验泄漏率计算方案设计

  主回路泄漏率是与核电厂运行安全有关的重要参数,也是核电厂调试过程中的重要综合测试。涉及许多设备,并且临时设施安装复杂。战使用冷库的常规设备简化测试过程是合适的,提高测试的准确性是测试的主要目的和关键。索简化的测试计划,以改善测试过程和测试结果的顺序。靠性核电厂主回路正常运行时,压力极限的泄漏率与整个电厂的安全生产有关。此,对泄漏率的完整测试比传统工厂要复杂得多,对测量和验收的准确性提出了很高的要求,有必要定义一个好的测试极限并制定测试计划。效测试为泄漏率测试。一方面,这种类型的冷库的设计使用屏蔽泵,这减少了主泵轴的密封件的泄漏。此,对于提高测量精度和对总体泄漏率测试产生积极影响非常有用。据整个系统和局部区域在一定压力变化范围内产生的水位变化,通过对系统各部分的温度进行加权以测量变化率来计算总体积的变化。

三代核电站水压试验泄漏率计算方案设计_no.1305

  
  漏。据设计特点,技术规范(TS)和BEM(1990年7月版)B2140,e)部分规定,核电厂一次回路的总体泄漏率有特定要求,并且SG和PRHR的单体。求。

三代核电站水压试验泄漏率计算方案设计_no.1420

  压水堆工厂相比,对第三代冷藏存储单元的监控必须更加广泛,并且要遵守的技术规格也更加严格。就要求我们在计算泄漏率时要考虑各种因素,要对泄漏率进行精确测量以确保符合技术规格。据三代制冷存储单元的实际运行设计和技术规范,泄漏率极限如下:在15.4 MPa.g的压力下,测试持续时间为至少4个小时,并且必须通过计算验证这最后两个技术规范的要求。合条件。助软管。节器主回路的水位和压力归因于主回路流体温度变化引起的流体体积膨胀或收缩。次回路的加权平均温度θ的选择:一次回路的加权平均温度θ,每个处于压力下的不同设备都包含一定体积的水。于整个系统的变化温度范围小,因此比容变化不大。过计算加权温度,该温度可用于计算一次回路整体水量的体积变化,从而可以大大简化泄漏率的计算。
  时,完整计算泄漏率的准确性不会受到影响。ACC计算为接受泄漏且不影响主回路流体体积变化的储罐。PRHR的水含量低,温度变化小。CMT储罐可以保持在室温下,对测试的影响最小。DCS系统将记录这八个温度并计算它们的加权平均温度系数θ。径大于25 mm的辅助管和阀门及相关附件:回路的分支管线,PZR管线和洒水管线(端口1和2上的PZR),将RCS连接到辅助系统的管线,直至’到第二种隔离机制。时,PZR应该能够建立一个蒸汽室并将其保持在低水位。杯可用于无法消失的位置。了避免出现瞬态压力现象,只有在确保VR头的冷却速度足够低之后,才能将压力增加到15.4 MPa.g以上。了便于操作并避免在静水压测试期间RV突然失效的风险,应根据PT图表确定测试压力/温度变化。此有限的PT范围内监控升压和降压过程中的温度变化。试期间不必考虑温度的突然下降。际上,由于SG的二次侧是干燥的,冷凝器价格因此不可能通过SG的二次侧形成快速冷却回路。于已经隔离并阻塞了安全注入管线(例如CMT),因此不存在由于注入大量冷水而导致冷却的可能性。虑到大约1.5至2°C / h的自然冷却,在测试开始时水温必须足够高,以使整个测试过程中环路的局部温度静水压流量应不小于静水压试验所需的最低温度。回路压力P> 11.0 MPa.g时,应避免压降> 3.0 MPa.g,因为这会导致SG板的瞬态计数。
  计算总泄漏率时,应使一次回路的压力和温度保持尽可能稳定。台在2.7 MPa.g处的泄漏率会延长两个小时:在泄漏率计算开始的时刻t0和泄漏率计算结束的时刻t1,所有参数在时间t0和时间t1,使用了DCS跟踪所必需的和泄漏率计算的记录。隔必须大于两个小时。

三代核电站水压试验泄漏率计算方案设计_no.646

  认调节器的喷淋阀完全打开,以循环通过调节器,以确保调节器和每个回路之间的温度和化学成分均匀,从而为计算总泄漏率提供基础。个RCS压力回路的外部检查由现场检查小组进行,冷凝器价格该小组负责记录所有观察到的泄漏及其手动测量结果。压力升至约14.5 MPa.g时,启动一次回路。升温阶段以及计算表所需的所有参数下,将一次回路的压力调节至15.4 MPa.g.泄漏率由DCS记录并记录。
  续运行主泵,压力稳定在15.4 MPa.g,温度升至55°C(可根据现场条件调节温度),停止主泵。待4小时后,将压力降低至14.5 MPa.g,重新启动主回路的主泵,在预热阶段将主回路压力设置为15.4 MPa.g,并使用DCS进行跟踪并保存泄漏率计算表。有参数继续运行主泵,并在压力稳定在15.4 MPa.g且温度达到55°C(或与最后一次泵停止时的温度相同)时停止运行。

三代核电站水压试验泄漏率计算方案设计_no.699

  择初始加权平均温度θ0和最终加权平均温度θ1以确定适当的时间t0和t1,并将相应的参数输入泄漏率的计算表中。
  选的初始加权平均温度θ0与最终加权平均温度θ1之间的绝对差应尽可能不超过0.3°C。
  视一次回路的泄漏需要动员和整合电站的所有资源,并需要大量人员进行合作。漏率测量的准确完成对于确保制冷存储单元的正常运行以及为核安全提供基本数据和真正的运行保证非常有用。须始终根据存储单元的当前状态,安装,调试和操作条件对测试计划的实施进行纠正和调整。时设备的安装必须考虑设备的安全性和设备的可用性。果设备的安装可能导致设备故障,则必须修改测试的设计。必须遵守对计算准确性的要求。据现行法规和技术规范,必须完全保证测试过程中的安全管理。第三代核电厂的第一代建造过程中,必须进行许多重要的验证测试,计算一次回路的泄漏率就可以验证主回路的所有重要设备均符合规格。确认已高质量安装设备。要测试。时,这也是针对核安全的测试之一:对第一级环路泄漏率进行测试的可能性与核能的发展有关。代,这也是业界关注的焦点。文件的目的是提供计算第三代冷藏存储单元的主电路的泄漏率并制定泄漏率计算方案所需的工作。
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[冷凝器价格]600 MW机组凝结水中溶解氧浓度过高的原因及处理

  对于600 MW汽轮机存储单元,冷凝水中的高溶解氧含量是有害的共同因素,这不仅降低了冷库的经济成本,而且降低了安全性。的。这个角度出发,本文探讨了600 MW冷藏机组冷凝水中高浓度溶解氧的产生原因和处理方法,冷凝器价格首先是与高浓度溶解氧有关的风险。冷凝水中进行分析。待遇措施,为行业提供有用的参考。厂中的4 600 MW超临界冷凝式蒸汽轮机发电冷库:(1)主机为三缸,四排蒸汽轮机;型号为CLN600-24.2 / 566/566; (2)冷凝器为双压式,型号为N-33000-2; (3)真空系统的主要设备是真空泵,型号为2BW4 35-3-0EK4; (4)冷凝水泵型号为10LDTN-6PJ [1]。配冷库的真空度。凝器在正常运行期间应具有相对严格的真空状态,在空气渗透的影响下,真空度将降低,这将影响冷库的正常运行,特别是在这关系到冷库单元性能的下降。外,真空泵的泵送负荷将在一定程度上增加[2]。
  凝器设计不合理。果冷凝器冷却管的最低管距离冷凝器壳体的底部太近,则冷凝的水滴相对较低,并且无法获得有效的温度回弹。常,此缺陷是由于空间限制而导致的默认默认原因。凝器的设计有缺陷,必须确保废气可以直接渗透到冷凝器底部的冷凝水中,从而对冷凝物产生热效应:冷凝器冷却表面的初始设计表面冷凝器为31 000 mm,然后增加到33 000 mm,从而提供了一个较大的冷却表面,可以在夏季工作期间有效地保证冷藏单元的真空。是,在冬天,存在冷凝水冷凝的问题[4]。使得该电容器非常适合真空密封性(<0.1 kPa / min)。
  去除电容器侧消失点作为目标物体时,通常使用两种方法,一种是在关闭状态下通过向上位置冲洗来确认消失点,而另一种是通过氦质谱仪寻找管线上的泄漏。
  使用以上两种方法检查泄漏时,检查应集中在修理的零件,排水管与疏水性膨胀容器之间的连接以及冷凝器喉管膨胀节上。定消失点后,下一个最重要的任务是控制维修质量并有效消除泄漏。侧泄漏点通常位于以下三个区域中:(1)冷凝器在冷凝泵入口处开始的区域。(2)冷凝水泵的机械密封。

600 MW机组凝结水中溶解氧浓度过高的原因及处理_no.843

  (3)在负荷变化的条件下,正压和负压交替的区域。合凝结水泵机械密封的一般要求,有必要优化机械密封的结构,以进一步延长机械密封的使用寿命。初采用封闭水冷却的机械密封方法,建议取消并采用更先进的密封方法。了有效防止封闭水的形成,将外界空气带入冷凝水。理控制循环水泵的运行速度当循环水温度较低时,将其设置为慢速;必须适当优化负责控制回水的电动阀,以合理地减少循环水量,例如#目的是电动水阀循环水到3个设备。
  优化过程中,从37%〜38%的原点到最后30%至32%的原点进行优化。果,3#机的过冷降低为0.3°C。解氧从34μg/ L降低到30μg/ L。以看出,循环的合理降低水一方面可以降低过冷度,另一方面可以减少冷凝水中的溶解氧。以对冷凝器自身中可能存在的设计缺陷进行相应的修改,例如,确保冷藏单元的部分排气直接渗透到冷凝器的表面。水和管束之间的区域,从而提高了热回收率。
  MW制冷机组的日常运行中,冷凝水中的溶解氧含量高是一个普遍而关键的问题,可能是冷凝器蒸气侧泄漏,冷凝器水侧泄漏以及冷凝水泄漏。凝水过度冷却。此,问题,电容器的不合理设计等必须积极采取针对性的处理措施,冷凝器价格包括高电容器真空度,确保冷凝水侧负压区中不存在消失点,并减少过多的冷凝水冷却和设计缺陷已得到纠正。有这样,才能迅速有效地解决600 MW冷藏储藏机组冷凝水中溶解氧浓度高的问题,从而带来更大的经济和环境效益。公司带来社会效益。
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[冷凝器价格]在锅炉中安装热电螺旋壁的方法

  锅炉螺旋水墙的安装是锅炉安装工作中的重点工程,也是锅炉受热面安装工作中的难点。单元锅炉螺旋水冷壁的安装方法和注意事项以一个项目为例。旋水冷壁是在直流和超临界锅炉中应用的一项新技术,螺旋水冷壁管在储罐开始时将显示出一定角度的绕组上升。回灰。旋水冷壁的上部位置将直接连接到水冷壁,下部将连接到集中式水管。一般设备相比,大容量锅炉的炉膛深度和宽度较大,螺旋水冷壁也是螺旋趋势。上述因素的影响下,结合率也很低。外,由于组件在水平方向上具有大尺寸而在垂直方向上具有小尺寸,因此这也增加了提升工作的难度,并且提升的加固也非常复杂,并且安装在螺旋水和锅炉的墙壁上。时,必须考虑锅炉的具体使用要求,并且螺旋管焊缝具有分散布置,这也给排的安装和焊接带来一些困难。
  道和对应部分的对齐方式。炉螺旋水墙的安装是锅炉安装工作中的重点工程,也是锅炉受热面安装工作中的难点,因为锅炉的安装过程水壁直接影响锅炉的正常运行。炉水冷壁的安装包括分析其特定的安装方法。

在锅炉中安装热电螺旋壁的方法_no.1338

  个热电站有两个2660 MW的超临界锅炉。炉是采用分级供气燃烧系统和低NOX燃烧器的超临界流量泵启动系统,燃烧方式是对墙体采用单切花园式,结构全部采用钢材。构,排渣固结,通风平衡,全悬浮和单窑结构,烤箱高度为46730毫米,螺旋水冷壁使用垂直膜式水冷壁,均使用箱式中间混合和过渡水冷壁的转换方法。旋管的角度为18.736°。中间螺旋水冷壁中完成预组合过程后,应按顺序在组合框架上排列成排管道,并在安装指南和彻底检查管筛轴线的位置,并检查各种过程,以检查是否有缺陷,如果发现缺陷,则必须立即进行处理。时,必须检查设备,以检查运输设备时管道是否有厚皮,裂纹和颠簸,并根据图纸检查每排管道的几何尺寸并标记:以及起重机的位置。排管就位。放置期间,上,下排管之间的间距应确保大于600 mm,以利于捆包和设备喷嘴的磨削。
  于中型螺旋水墙,可以使用以下过程:组合框架的组装,前后水墙螺旋段地面的预组合,左侧和右侧的节水。侧和两侧焊缝的高海拔位置,以及中央和后部水冷壁中成排的螺旋管的组合。善处理附件,调整过渡水墙的高度,进行加固处理并安装螺旋水墙。
  虑到冷壁管排的处理方法比较简单,施工速度也较快,在吊装过程中可以先安装左水墙,再安装左水墙安装正确的水,然后执行密封过程以确保水冷壁的存在。相应的重量。水冷壁上,必须找到正确的位置,采取科学有效的方法进行加固处理。安装过程中,必须确保焊接接头连接的质量,冷凝器价格并且在校正时,要确保前后位置(左右两侧)的壁高水和烤箱的对角线符合现行标准。于位于中间和左侧的螺旋水墙,需要进行加固工作:必须将加固层的数量保持在四层以上,并且每一层中的水墙数量必须保持不变可以少于四个。起部件时,必须按照水冷壁的基准进行安装,这不仅保证了安装质量,而且节省了相应的加固材料。地面上完成预组合工作后,可以有效提高水冷壁组合率,并减少后续施工难度,施工人员只需找到基准并通过中心轴完成后续施工,这实际上可以改善施工。量还会降低施工质量,并具有缩短施工周期的作用。
  热单元冷水料斗的螺旋壁的安装过程非常复杂,一直是水壁安装的难点和重点。尺寸精度的要求非常高,结构复杂,水墙碎片的数量也非常复杂。在大量的附属设备,例如大型和小型连杆,刚性设备横梁,平面设备等,施工风险高,操作困难,工作量大。
  要的安装,为了保证安装质量,必须对水工施工质量进行管理。热单元冷水料斗的螺旋水冷壁可采用以下安装工艺:左右水冷壁灰的组合和布置,中心线和基线,故障处理,冷凝器价格组合尺寸和裁切对于冷前烟灰缸,安装过程可能如下:举升,举升,刚性梁编号,刚性梁的底部,直接焊接冷骨灰,寻找正压力板,安装起重压力板,安装网孔,拆除临时支架,焊接水壁,焊接悬挂点,处理土壤缺陷并整体安装整个冷灰桶。果使用传统的单件和四面吊装安装方法,不仅会影响水墙的施工,而且会影响施工的正常进行,这也会增加人员的施工压力,从而导致后续工作。

在锅炉中安装热电螺旋壁的方法_no.1157

  些安全风险。施工过程中,安装尺寸也难以控制,难以保证螺旋水墙的安装效果。于冷灰水冷壁,如果使用传统的安装方法,则必须先安装水冷壁管,然后在固定管道后再安装刚性梁。
  冷的骨灰给水壁留下一定的倾斜角度。需要加固每根管子并抬起烤箱顶部的电缆,这不仅浪费大量材料,而且影响了天花板和顶屏的正常安装,施工难度大。合使用刚性冷灰梁的安装方法可以有效地保证框架尺寸并简化复杂的安装工作,从而可以将膜的水冷壁组合并直接对准刚性梁一旦组合施工完成。性梁可以直接吊起水壁,有效地减少了焊接变形和中心变形的发生,从而避免了繁重的工作和成本。关研究表明,采用刚性刚度灰烬梁组合的安装方法比传统的建筑工作高40%,并且该项目的结果表明,采用组合梁的安装方法刚性冷灰可以用传统方式进行比较。前25天以上。旋壁管较细,刚性差,焊接过程中容易产生波浪形变形,螺旋壁管间距小,常规安装方法不适用,喷嘴螺旋墙的转角由于生产而不合适。旋水冷却壁上有许多不规则处,生产误差很大。据安装的需要,不可避免地要进行焊接和切割工作,严格控制受压零件的损坏已成为必须解决的重要问题,从而优化了安装方案。除以合理的方式组织施工过程,以科学合理的方式组织施工,并认真组织施工过程。保证安装质量的同时提高工作效率。体而言,在电力行业的发展中,各种类型的大容量超临界冷库相继出现,螺旋壁是冷库锅炉的重要组成部分。装质量直接影响设备整个操作的安全性和稳定性。文将刚性冷灰梁组合的安装方法应用于某工程的螺旋水冷壁,经实践证明,投产后,锅炉运行正常,无异常情况。
  装方法经济,工作效率高。结构科学安全,可以得到适当的指导,值得广泛推广和使用。
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[冷凝器价格]大型热电联产机组烟气脱硝氨气排放控制技术改造的探讨

  本文简要介绍并分析了测量反硝化氨气泄漏的重要性,以及仪器原理的选择,数据比较,安装和调试。场进行脱硝氨气泄漏分析仪改造前后。

大型热电联产机组烟气脱硝氨气排放控制技术改造的探讨_no.319

  煤电厂的制冷存储单元为脱硝选择,安装和调试氨气排放的技术改造提供了基准。气脱氮是中国控制燃煤电厂烟气脱硫后工业锅炉污染物排放的另一个关键领域。过对几家工厂的调查,我们发现在SCR脱硝操作期间,尽管操作员在限制氨泄漏方面做了很多工作,但目前大多数分析仪的测量燃煤电厂的氨气排放分析通常不准确。或者不要跟踪氨流量或氨喷射阀的开度变化,而要用0.0ppm的直线画线,等等。此,必须有效地控制氨气排放并提高氨气排放分析仪器的测量精度。
  则,不可能获得对氨泄漏的有效控制。论采用哪种类型的SCR脱硝装置,都需要精确监控氨的逸出率,优化脱硝效率,检测反应区内氨的空间分布,以及催化剂的阻滞和老化起着重要作用。于氨去除率的值是影响SCR系统运行的重要参数。实际生产中,注入系统的氨通常在理论氨中是多余的,并且燃烧气体下游的过量氨被转化为氨以逃逸。NOx去除效率随氨残留量的增加而增加,在释放一些氨后达到逐步值。然提高氨气的排放速度会提高脱硝效率,但也会导致还原剂的浪费,排出的NH3不仅会导致催化剂中毒并污染环境,还会发生反应。会与烟气中的水蒸气和SO3形成硫酸氢铵。沉积在反应器下游的设备和管道上,造成堵塞,腐蚀和压降以及由于腐蚀对催化床金属载体结构造成的损坏等问题。些研究表明,氨逸出量约为2 ppm,运行一年半后,空气预热器的阻力增加了约30%,氨泄漏率达到了3%。ppm,并且在运行一年半后,空气预热器的阻力增加了约50%。重增加生产和维护成本。于采用SCR脱硝技术的工厂,重要的是使用最小的氨泄漏量,冷凝器价格以减少合格的NOx排放。于NOx转化率的限制,必须严格监测和控制氨的逸出率值。管当脱硝操作的效率较低时,许多燃煤电厂的流速相对较低,但在实际操作过程中氨气仍会逸出,尤其是随着脱硝率的降低烟道中的催化剂和NOx。度分数的不均匀等一系列问题将导致氨残留量的逐渐增加,此外,随着新的国家关于氮氧化物排放的标准的出台以及对氨残留物保护的更严格的验证。环境中,NOx排放的浓度降低到100 mg / Nm3以下,这样脱硝效率的提高将不可避免地导致氨漏失的增加。此,氨气泄漏分析仪的长期稳定运行和监控值的准确性尤其重要。调二极管激光光谱监测仪是一种激光二极管,其光由光电二极管通过测量气体检测。
  光二极管的波长可以设置为被测气体的吸收波长。被调谐的波长扫过,并且透射的光信号被光电二极管记录,并且吸收的光的大小由计算单元计算以获得气体的浓度。用问题:将可调激光二极管光谱仪直接插入烟道进行测量,采用单点采样监测方法,激光反射部分在高温下可长时间工作以及接近400°C的高尘埃,从而产生了测量探针。面反射棱镜仅在三月至六月使用。换该部件也非常昂贵,但是主要的T / R单元故障率高,维护成本高,维护周期长,无法满足分析仪器的要求。气排放。要稳定的长期运行和环境验证。外,烟道气中的SO2和水蒸气含量也直接影响分析仪器测量值的准确性,这使得该仪器的测量误差很重要:脱硝率和氨流量减少或增加,仪器的值几乎不变。测到的氨的滑移值没有与各种参数相对应的良好趋势。电厂使用可调激光二极管光谱仪监控氨泄漏(图1):氨泄漏(0-20 ppm)和氨溅射(0- 100%)。气排放分析仪通过激光光谱仪监测通过标准测量室的整个激光线的平均浓度,而标准测量室(标准测量室必须为“正确”类型)高温(250°C)预处理后,冷凝器价格将其通过高温采样泵泵入标准气室,以使气体样品中的NH3浓度标准气室可以更准确地表示管道中NH3的实际浓度。NH3红外光谱仪通过红外激光光谱仪对安装在标准气室两侧的光传输端和光接收端进行现场监控。们将由光场的发射部分发射的激光发射出去,光束通过标准气室到达相对的光接收端,接收器检测到原始信号的数据,然后分析,接收到的光被光电转换器接收。号转换为电信号,将预制电缆返回发送侧的PDA,并将气体监测浓度更改为4-20 mA电流信号,然后发送至内部的PLC。机柜到达DCS进行监控。光光谱氨气排放分析仪通常不需要现场校准,并且测量误差很小。测到的氨漏失值具有与各种参数相对应的良好趋势的原因是由于所提取的氨去除分析仪器采用了高温伴热的整个过程。使烟气本身进入标准测量室之前,烟气没有质量变化,从而确保了分析仪器的准确及时测量,以及良好的代表性,可以作为调整氨气控制的参考。电厂使用高温氨气排放分析仪测量氨气泄漏(图2):氨气泄漏(0-20 ppm)和氨气泄漏之间的关系氨(0-100%)。通过激光光谱法和高温激光提取进行原位测量相比,尽管原位激光光谱法在上一时期的能源市场中占据了主导地位,但通过提取进行测量的方法的经验却在同一行业更成功。取方法用于测量氨气排放值,其基本联系是,当气体样品经过预处理时,必须确保其始终处于清洁状态在高温下如果满足此关键条件,则仪表具有一对一的准确测量值和稳定的操作。全独立的高温氨气排放测量系统可以完全满足长期测量的稳定性和准确性。备到达现场后,制造商代表必须首先批准项目启动报告,然后安全监督服务,设备部门和专业团队必须安排对设备,服务和等级进行三级安全培训。力于现场设备安装和调试的安全,所有工作必须按照工厂,工业部,职业安全部的要求进行,并签署保证书。全性。次,关于现场设备安装其他方面的安全性,团队的专业经理,技术经理以及所有工厂的安装和调试人员讨论,进行了有关设备安装和调试的技术和安全工作,并签署了安全手册。后,在完成工作票和分包单位的热票之后,安装工作正式启动。于激光光谱氨气排放分析仪采用高温抽出式测量方法,因此高温采样泵通过抽气机将烟气中的烟气抽出。高温下进行预处理,然后进入标准的测量气室进行测量和分析。此,将分析仪安装在分析面板内,包括在出厂前已在高温下进行预处理,包括其他精密仪器,例如PLC,这使得机柜相对较大和笨重。炉四层后的房屋平台的车道狭窄且弯曲。柜的运输存在许多问题,并且与先前的建筑和安装实验相结合,将电动葫芦,反向链和液压码垛车组合使用,并且仅需旋转橱柜即可。个半小时。道德的交货已经到位。于原始氨排放仪器留下的安装端口相对较大且不合适,因此重要的是原始安装法兰与烟道管外部之间的距离对于满足高温预处理的要求;上部重新打开,但在打开过程中必须使用角磨孔,不能使用火焊来防止铁渣进入烟道和预热器。时,在安装过程中必须保证与采样探头安装法兰的距离。道的外部保温温度控制在100毫米,探头的前端必须向下倾斜15度,以减少烟道内部灰尘的积累和侵蚀。囱,延长采样探头的第一和第二过滤器元件的寿命,并防止过滤器损坏和堵塞。高了仪表读数的准确性和长期稳定的运行。须确保样气与标准气管线之间的连接正确且水密,并且气体回路密封。
  温采样管线必须提供一定的曲率,避免内部采样管线弯曲或破裂,并确保位于采样管线内的高温加热电缆的完整性。源和信号线的电缆规格必须符合法规要求,并且还必须满足测量要求。源开关的额定电流必须满足仪表板柜的热量需求分析要求,确保在传输电源之前电源电缆已绝缘,并且正确拧紧开关端子之间的连接。接信号电缆时,请避免正负极短路,不要损坏I / O模块,并确保连接牢固准确。属电缆保护管的连接和方向必须平滑。求安装人员牢固拧紧法兰螺栓,以防止法兰螺栓因平台的长期振动而松动,从而影响发射端和变速器的透光率。射端和接收端的接收端以及计数器测量的精度。须正确,牢固地连接所有已连接的预制电缆,并且接线必须整齐。对功率传输进行检查之前对仪器进行分析之后,功率传输之后首先要启动的是用于预热检查的高温加热系统。须计算一个工作日(包括加热柜内的高温柜,加热高温采样管线和内部加热探头)。

大型热电联产机组烟气脱硝氨气排放控制技术改造的探讨_no.502

  次,调试人员开始对仪器进行完整的静态调试,在使用一天后稳定了分析仪的加热系统。测得的温度下,仪器吸入空气和测试气体以进行分析和测试。察分析仪器的透光率是否满足测量要求,API开始记录并存储静态测试测量记录。器再次连接到系统,以提取测量气体以观察测量结果。查信号线的绝缘电阻和接线后,分析仪器的信号正式进入DCS监控,试运行人员定期检查仪器进行分析。
  于记录和实时调整的站点。后,分析仪器进入脱硝系统进行联合调整,测试操作和转移生产。践表明,对燃煤电厂的氨气去除量的测量使用了激光提取的高温激光提取的氨气排放分析仪来测量输出的氨逃逸值锅炉的SCR脱硝,可以更好地反映实际的氨泄漏浓度值以及NOx,脱硝率和氨流量。
  时进行趋势匹配。本上保证了操作人员能够准确控制氨的排放值:在保护下游脱硝设备的运行安全,提高安全性方面起着重要作用。硝效率,催化剂堵塞和老化的检测,对环境保护的尊重以及对节能和减排的改善的尊重。时,对设备加工和安装的安全有效改造对于提高企业的整体安全性和安装后设备的长期稳定性起着关键作用。过联系使用来自多个燃煤电厂的氨气排放计,可以知道反硝化排放设备的不稳定运行和数值的测量是一个常见而复杂的问题。过高温提取激光光谱氨气排放分析系统的出现从根本上解决了燃煤电厂的上述问题,大大降低了设备的运行和维护成本,满足了环保核查要求,提高燃煤电厂节能减排效率。实现中国的“美丽中国”做出贡献。
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